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化学破乳+A2-0法处理链条加工滚磨废水

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发表于 2010-1-6 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
化学破乳+A2/0法处理链条加工滚磨废水+ k/ _+ f) d9 o: b. u
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  K; _& c' ?! @, D              & y2 y2 X- ^( a  E) d( F2 X
                          9 s+ s/ h/ M5 d. ~2 e
                 处理工艺
( q4 z. ?8 ?6 y4 F& ^6 y1 v  该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。
! Z4 r, ~. F' x , u2 u* z0 z9 I; h3 L) h5 f  s0 r7 S
3.1 沉砂池) G; T& G" C8 `4 ~
  车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。
8 R7 u- u% G" Z- H% a" ]* a0 N- ^& g3.2 调节池
5 R4 b- v! X5 _! i; o5 T- \8 W7 |  经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。
+ f$ C: R2 K7 O7 d5 `! K" w3.3气浮池: v  p( n( N" J6 Y
  根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%—90%。 ' v+ }4 p! \8 _% i
3.4 A/A/O池
( J( r5 e1 f- X' D  气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。
$ U9 _* {% X' A  A/A/O工艺的优点:6 S; b* p3 J. b1 h2 S+ G2 _6 C3 k
  (1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;
+ a  y* I- G7 j$ l) m9 m  (2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;
0 A6 a6 J- C; Q1 ~  (3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;
8 b9 B, ]2 X) `  ]0 E  (4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。" B, y/ I, W- c& P
3.5 沉淀池
% {' n' i. T1 n5 |# q; c, F  好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离, HRT=3h,装有刮泥机1台。沉淀池出水进入过滤罐池进行深度处理,污泥一部分回流至A1池进口,与进水混合、反应,可以去除水中的有毒有害物质,抑制丝状菌的生长,防止产生污泥膨胀。一部分回流至生化池进口。剩余污泥干化后拌煤渣外运。, K6 A' P) {  f/ C
3.6 过滤池0 x1 ~" {8 P: q& @
  过滤池采用普通快滤池,设计上升流速为10m/h,三层滤料。为新建构筑物,钢混结构。, P( x) h/ }! b  S
生化系统的启动
5 k3 B* P+ c# W- L: Z- D3 X  采用低负荷接种法,接种污泥取自杭州某啤酒厂,为二沉池脱水污泥,控制曝气池内污水的CODcr≤300mg/l。接种污泥量为20吨,一次投加。投加时控制池内水深为2.0m左右,开启风机进行曝气。接种污泥投加完后慢慢提高水位,并投加面粉、尿素、磷酸二氢钾和大粪水,使B:N:P的值控制在100:5:1的范围内。闷曝5天后,钟虫、累枝虫、圆筒盖虫等后生动物大量出现,开始少量进水。进水的量按设计负荷的1/10,1/5和1/2逐步提高,直到全量进水。每天投加营养1次,运行5周后,生化系统的去除率稳定在50%左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。
$ i& `& V# w; F+ X  T6 h 系统的运行控制
' a# q+ N2 I" g  生化系统启动后,对整个系统的运行采取了控制点的定期监控。各控制点控制项目如表5-1所示:/ K+ x& ~. y/ c0 l$ O
表5-1 控制点控制项目一栏表
, Q& a. e; X  z# a8 B5 A/ d$ m+ g& E3 D: w- H) Y' H& }

2 C; X# r) _4 t2 F
6 t: f: p3 L5 |& B" _% {6 {' _( J5 O; b  A9 D

; P% Z7 P  q! X4 d3 K6 |  F- Q: ^' U; k! ~( I7 J* L
控制点控制项目
7 X7 f/ u0 F* n# o8 D: k0 J8 B# M0 ?2 X3 `5 ?$ c3 [
3 A% x1 R5 Y- p# o7 `8 a, o3 w( ?
调节池
. w3 z7 i: N' g! p! x3 G, F+ r& ]/ F) u& U! d

5 D8 U" n7 h. v. D6 y- @气浮池
0 E9 ^0 A% ]& W4 N8 \/ @/ N4 \/ B/ d# w' G; w9 T
- M/ q. G3 F9 e8 v
A/A/O池
# P2 y$ s9 s3 z; s9 w1 v
/ F3 C4 M: t6 b
6 S  V8 }* b: J二沉池
# V6 X3 U/ _; v8 q/ B6 ?8 _
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+ ^' t. @3 v% V2 tpH " m3 t3 F$ _4 B# M/ v0 L
( m1 x& x3 y. z- s

' M. `$ u* o0 C) Y7 H0 W每隔1h测1次 , u5 C7 j* P% y) P' s
+ B) G; ^; }6 M5 y, K- @

0 E+ D4 W, {% Z6 Y- [! e0 c9 c: W每隔1h测1次
7 d  w' m+ ^! k
/ g( L1 U1 j. L9 Y( U$ H- w. _0 E& F) w( Z3 W
每隔1h测1次 5 x4 w1 b  x1 C2 S8 f7 Z! J
$ P1 F8 [. Q( j& ^0 ^9 T2 X% o
. S. s; a/ ~2 e
每隔1h测1次
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! M2 U# ]$ L# L3 }" ^: E' B
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温度 ' l- [  j9 @9 I
, X; d+ A. R4 P0 j' r8 o: J7 u; ]

( ~0 `9 U; d+ Z) J7 _每隔1h测1次
7 `6 r3 z. I! `6 M6 G
6 n5 G2 i) @  L6 h; i: J4 Y/ T2 v! U  T( I) W
/
6 A9 b+ i0 B5 P; J/ k
7 j& s: a6 d' y% }# w
, S% \( m- e' p. ]2 |每隔1h测1次 , }; V- l5 `6 M# \

# ]" A! h1 {$ ]- y3 y* `& p; {
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0 H* ~  W& E4 }! C0 Z. q) g% Z9 h- m6 ^9 i9 F, O. ^: M) P4 {3 O
9 P* e6 x7 f  s
COD ) y3 d6 U. T% `% P% j$ E

. Y! D9 x, ~1 x& W$ j' T) u$ g: Z9 B) s% t% d' U
每天2次
7 d5 ~* F* ?' f) Q4 X) v1 z( `3 A+ S1 c( ]9 _2 U$ S0 S0 d- T

6 u: |( u: Q$ k: R/
7 H) Z, M$ k0 {1 W+ _
' A- H" T! r8 y4 ?+ v5 G0 A5 W- v1 I$ q+ U# {
每天2次
+ m) i+ ~4 V) [) o
1 A! I# t7 Y$ y
  A+ w* x% \) m, P每天2次   Z; O2 Q5 n7 A- q. B8 k" S3 m

- O' r1 P( o8 B+ C6 c1 j# J, L* X* l9 a
; m, Z: d% x; {; K( [1 _" q: A6 k7 i3 ]2 z8 D
DO 8 b8 C6 r; C: x

5 b5 Q4 ]& Y; w. X5 ]* r  M0 G+ R5 T1 h7 T+ }  |- d7 Z& |
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# K/ X/ P( K. }0 I* c. m; ?* l. m/ c6 u. d  ~: }
1 Z& [9 \! O' t  d* d7 P
/ , e. `, K8 T6 c* X
$ _' z5 M. Z( e
! w9 S9 H/ T! s5 R9 A( f
1周1次
0 g% [& N5 [& r, T! ?0 g
# N5 J, t# X7 \8 Y
5 l1 Q8 d" E8 ]0 c! \/
5 B6 n7 \* S6 b$ j+ A) A7 |  v; I*采用便携式Ph计;DO采用滴定法;COD采用重铬酸钾法。; H6 w* H+ V4 w) _4 Z( i& o
  通过对监控点的定时监控,不但积累了大量的运行资料,对水质的变化,也可以随时进行调整。在运行过程中,生化池曾多次出现楯纤虫和丝状菌大量繁殖,污泥膨胀,池体泡沫封顶的现象。分析原因,水体中的毒性物质比较多;生化池悬浮污泥的浓度比较低,只有2%左右;水体中氮的含量较低。通过加大回流量和曝气量,污泥不外排,控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,并增加尿素的投加量,运行一周后,生化系统又趋于稳定。# K& l1 A6 n* N. h) I* e" A
处理效果
' g5 I0 R: }! h% `: Y! Y. f' y  如表6-1所示:
5 n6 \5 N1 p& `4 k& V# C# S表6-1    处理效果一栏表& m# }1 U" C, U6 y1 i  W+ f

1 }5 v. k' Z: y0 p# D! ~* @. r: M  C. |
0 g: Q& f( D0 ?% [1 S% T7 E# V

$ F& l4 N+ R: ^' W: M( ]" B0 ?* P6 ~6 {* J$ h& y
监测点监测项目 . m9 E, ~( j$ D, {- J' m, I
" i9 M. i5 j2 P& Z/ W" _: D( m& v2 n6 c* O
; B& @8 p9 l  C! }7 K
调节池
0 y% b0 ~9 M4 s8 ~
& I8 V( K; J1 d; M$ ?/ E
) ~, M5 C, l3 [气浮池
  w' }' g$ h+ T- X' r7 w- m. o4 o8 L  C% \& R4 K: t4 T
9 g8 W. R5 G% q, c  S8 D7 P* c
A/A/O池+二沉池+过滤 - |# M; b: i# v1 I7 {. p7 e& f

  `  Y, [& O: h* F
0 L- W9 F* ^% @4 I0 h* u
& u1 X5 M7 @4 m' ]+ m( E* |- wpH 9 h$ K. G+ u+ h1 J

5 ?; Y: X, i% |% y7 |- F
1 D: D1 U# h! N: v10-12
0 y) k, u5 {! K0 h3 b  Q
! T- n1 j# @* ]( k" g. t: y9 F* z/ p' c9 \# F* `8 f0 `% Y% W
8~9 7 n( C; j/ D/ \) `* ]0 H
( f: ]$ f, x% F

. x$ s, n% ^  E4 m5 B7~8
/ n3 r2 b) t% c: P/ {# ^
  c  n) E8 ]  z& R6 g8 _) j3 D$ z1 \) ?" n
: v! Q7 ^* v2 r( i+ y$ T/ I8 Q
COD
2 G8 \# C& N4 v& D# x) b0 D4 E6 o7 l( ~/ c. O/ H

  h% V# x9 ]& w/ @$ A1418mg/l
6 o) Q( H- }1 C4 J4 V9 r! f: I& a% P6 F% f2 D- Q
8 p+ A. Z2 _" K. n& h3 ^0 ~' s
848mg/l : w+ R+ S3 |, Z" y4 E0 k' N, ?

/ i$ f& T* a6 A; X+ K; T
) p0 @$ l5 d0 Z! ~88.5mg/l / [, |3 _# H& J8 {$ d2 _+ u0 X/ C
% l9 y& m  l8 L% M2 Z1 l

1 E  w& {$ f" _# g) S# d
1 w! i2 F8 o! g1 S( |& ]5 k: [* @SS " ]; h: Q9 `5 n  o

9 u. G$ c3 j5 Q8 e( c
4 f2 T7 X6 X* u: Y1616mg/l 5 ~) n2 a& U& h/ |1 X$ U$ Z5 n
/ i3 O, o; a, Q% V( [
7 W- g& d8 T. V  |- F. V! h
162mg/l
4 v3 o" q! P! G- K# [7 Y. U) c- w2 \4 k- A8 L
; T7 k7 h0 J, V* o/ ~. l
21mg/l 4 I$ J# p) w- u9 v( ]

8 [7 y' z2 W- E! I9 N8 k6 G) ]9 a% J

8 O' x6 v+ h+ [石油类 # X% o% I% i" Q- @' F) f) T
! y1 b) I1 M. }* N0 w4 O/ E8 I9 k
2 }8 {2 R/ q, l2 \8 |
80mg/l . d4 f3 h% g4 D1 G  b6 _

! V1 _7 `1 ?1 R& |/ q; ]
1 \* V# h9 W; X! n3mg/l
  V2 U6 B9 h" c" G" E8 i8 D# @# D. @) {( Q, r

1 g& l4 a/ B9 _0 W1.55mg/l
1 W5 _% x' C& d- Y*采用便携式Ph计; COD采用重铬酸钾法。2 e, s4 ?+ g7 h
技术经济指标
: c) {. p/ w- B6 j0 @& m- y$ P; g8 N3 s* i; [& k6 m) s6 @

7 D0 C2 u5 v* \% j3 b
/ \3 p" N5 L* i' X" b5 @0 W" r' y3 k
6 x, O4 N. G+ `% d# r) z6 P* f( Z* X$ n* o# O. B* i, F, Z
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技术指标
; v/ r( s* ]0 v
8 ~" G& U* E( C) G  H
* ?4 S1 ~- Z6 J# c0 X" n/ e技术参数
8 k* h1 a" D; t
8 W7 u! R. {; V* I! p  [7 k2 o5 y, Y, ^
备注
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1 M3 j: J2 w. t; J0 k% i) r$ v1 |: a( B: _
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工程占地 , S8 _) X" D9 G# f

7 M7 X* L$ D# C- U
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/ s/ ~+ S# r' u* ]( l! q, ]. y3 f2 C

. o7 S0 s$ N) S1 j( J  P# Y9 z包括绿化 0 J0 x6 A! A5 b7 b6 ?, \

; ^. J7 V4 }) G4 L5 q3 l! u0 Z+ ]! f7 f8 t5 W( W  o

( q3 L# p" U% T& I/ l! M2 a* F! X, @构筑物占地 # f5 N* t2 Y$ r5 d; g

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/ b1 n. k1 A; y; b$ v" ~5 L% [" x! i" p. o
 
, T+ o! F. g# t$ O9 n
% M5 @& G: e3 T$ c5 ?0 s5 F( Z" f7 Q2 }- J6 N4 U7 F

. y+ L( x/ \( j总装机容量 ' G. _  g9 w9 |* h& K( v+ d7 d
; j- D) }2 r) d2 C! o/ J

; y1 }8 h8 v" S55.2KW   ^! x- H# I/ B( b  r. b, m
7 b% X% A% t' B& P- e) X
. c: i& G6 o9 v  `6 H5 w9 X
含备用
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6 I9 u4 b( n- t

9 z* V$ Q# J6 P总投资
1 h; @, [5 X9 \& u6 [' S
5 {4 [0 c  _0 a6 D$ I
4 u% ]3 a% i. u! F320万元
8 P. d/ r" F! c2 g; k2 ?' K  Q) c; ?( k% Q4 {; [% Q+ ]2 P8 e1 p" ]7 G
 
  J4 {8 I& V4 }4 g$ _; Y3 B+ _! c9 \! L1 q) t! _: F- Q
  `! F8 Y* N! a& Z; E2 `0 p
4 P  G0 M+ G+ X  i# q" N% |
运行费用
* o3 t7 t& J0 T$ E7 F
9 W( y" h, e6 Y; G5 O. x# e& Q4 ?7 ^
1.6元/吨 0 Y) R5 N4 h  Y
6 `9 ?1 Y6 D2 c& n- p7 o
 ; R$ b5 e0 G  d! h: G

) s( |) [" {8 y) N
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人员编制 - [' H1 i7 K- p' c7 f

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5人 2 T+ R% c4 }) x- F. x% V; A
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