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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水3 L5 v4 J9 s' i3 Q. P& Y/ I
        ; y" o  D9 b. {
               7 v& z- G5 g# i# H# M  b
         
; K# Z% \( l2 y* T7 i9 D% I            . J( g7 a/ N5 M* _! W4 r1 \5 o, }
              1 b) \3 G( e& V$ `1 |
              8 M" l! k, Z* R! d6 d* B0 D; i
                      , Z8 r: W2 i3 R  l
          9 D) u& y  ^: A- `) @
          8 k0 d! [9 T  q" g% O  W+ T& K
              8 _0 s6 X  y2 K: m. Y- W
                          
3 Y9 c! G6 m3 H7 f8 q8 u               
6 p* S& k1 }& a4 |  m
+ G, \! |3 [2 y$ ~; M+ |9 G6 i& w$ I4 P. Z9 x. e

! w7 }" C  l' o0 N1  概况
4 K2 j/ J5 ]& {+ K  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
' N, g+ Z- j8 S3 ]$ l; N" \
+ X  q0 W! {' w1 G9 N! y) V# u! N. p
8 j2 A* y) \4 S7 u" a' ~
表1 废水水质情况 ( `, X7 X* x$ `: X6 p% i
% |9 S" F# }$ J. t6 m
# o& q" R) @( g: ~3 C1 u

$ t0 i% n/ m/ t5 y& \/ ]- w项目
7 j, w3 E3 \+ x8 g7 y. t3 Z4 O8 D% m; e8 b# v- s
COD cr(mg/L) # h3 {% X. p2 B' E* z

' i( F: B  c, m' [; j0 N/ cBOD5(mg/L) ( C# M4 O6 [  k. w

- G$ D4 {* _6 S2 f" _, f! ]SS(mg/L)
  ?5 @! t. J4 k) }& J0 Y5 h/ s  V% d2 H: F# p8 G7 @4 _( v4 q4 u
9 M  d. {: w9 p7 [2 s0 l
洗米废水: n* r8 I/ u( y7 [

  E7 P  V9 w6 [, A1100~1500
7 X/ V1 H$ `3 n9 g' @6 X* `$ G+ A, l
400~600% ~! U: Q( I# ~6 A' S

, H% {) W$ Z5 T1 P& J3 d150~200
% p) ]2 ~3 N$ g; M) V' x2  工程特点和设计方案 ' d& ~: o6 N# ?% H9 R" E4 }; w
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
! Q' _9 e; t' A( w, x# j3  工艺设计 2 }3 J$ z' l* h6 @$ [3 E
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
( z0 r# m9 [' [. J ) S3 _, l) g+ p% B. ]! R% D
3.2  主要构筑物和工艺设备 ! P/ ?7 D$ ]1 ^' b
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 9 m) H2 M' ~6 n( c; C; s
6 ^( u: V/ ^2 I6 ]. y2 M
7 k1 g8 w! H2 v' l
" }( R/ e8 d6 l1 X
表2  主要构筑物及压球机一览表
; ?. n, M. h5 P* ]# y- d( \. M4 o# ^  P7 W
' `# o- z6 W4 `: p  W: P  Z. j
' {$ g& Y. ~; e# ]4 [
序号; a; M' I, ~& B- M/ q  d
/ F5 s5 k) H+ o0 i, v8 P& [
名称
1 y7 G7 R2 |. O$ h  o, B3 f7 q* @: @1 G1 M4 W
型号、主要尺寸; Y: A. c+ Z" o; ?. Z, ~7 A

9 j; S& L. }% P' r3 F( O8 R* u备注, R- C% _9 E- ]3 u
+ o; G* w5 _1 z9 O
2 z8 ^0 w% t& I+ \, s
1; p# N8 G6 i) P8 E
' c3 G, U. F& t3 h  z/ c+ O
沉淀池
, x5 e4 p7 u5 p# R7 O) R
1 p8 J3 w3 B8 w4 A- |钢砼4×1.5×2m
# P* G7 a6 `% X, y+ k! G2 W1 t+ O( Y( ~  R5 Y1 n
HRT=2h( K% a$ c- i9 p! e# x; p/ h: y% @/ s
; A" G; W$ s2 ?0 R' Z9 k

. ]9 G" j$ n4 n9 B" g2$ u- t! u( k: |; F( _/ ^

$ J6 L6 Q0 ]" }( ^; ~6 D水解酸化池
; l; J+ C5 a( ?4 e4 V3 P1 N* D
3 t7 f( e- b) P钢砼4×5×2m
- M9 C+ x( P& D( F* Z5 C/ w/ r) @4 c! p9 Q: o
HRT=2d
8 O7 K/ D2 c( y+ p' k, ]' p" R/ [2 p- L. x: j: E2 {4 R

' }+ V( v* Y! [# R+ ?5 L: y/ ?3
3 O  u4 Y2 Y8 j0 ?1 X; l7 R
9 h8 P+ q$ t; u' q! `' SSBR反应池, i8 u4 N! z' s9 D+ K

0 ?3 Z1 |- M1 i, z; G0 v钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
2 _( p% N9 C- }  h
* Y  ^0 P9 ~" L1 J4 C6 J运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h5 Y7 t# f  c* s  g- ?% W

. u# W" l  Y! U5 M2 M, S; x6 c! k5 u$ @
4
0 g! g: E% }5 E
  t% {. `6 u" B% W, {! Z( K5 @鼓风机房
& X4 g5 U2 m7 q  P+ ^, J- `# E3 e

9 t4 m3 [( k5 ?7 Y" t; t- k; \/ m) ?
利用原车间
* J0 Q# s4 K+ p' Q
' }  o* J  o6 g1 o$ k6 m3 h' |# I/ A0 d) i9 |6 I! \  h0 R

; ?/ v3 B6 [: \! m( J! n- i表3  主要工艺设备一览表   }6 j; C1 d/ p. p9 _  Y: M3 v  p
( p. E% W, w9 A2 E; ^
3 W* v1 U9 H% M1 `, h
1 c+ H2 b% ~7 {5 k- [: A5 \
序号
+ X$ h' w- u! k0 x8 s0 H7 Q  l2 I+ E+ s, _' N7 V
名称
9 l0 Q- [- C+ v: X, @" Y
- l9 Q. w$ @, A规格
% x! ~' R  R  y- A
) f* o0 v9 o3 e$ c3 K数量, Q2 P$ @4 b' S+ w

# w! A, ]+ s0 p备注
! L1 J1 ^: U% Y" q; u' P0 q1 i1 b' i8 F# i1 k

/ g( U$ {9 r+ `& P& m3 Z3 [4 F  ^% h1
  U* ~0 d" f6 x4 m6 v; O9 Y) C* z$ X0 k! h0 Z/ ?1 R. @
污水泵
! S; O* f5 @& J" ~* O: t
( D, R' M4 b! i5 x% j. ^50WQ15-15-1.5. k/ h. ~( J" r0 S
2 k( X  [2 p  M1 s' [: R
2台8 F# ]* ~- i/ ~2 w# }+ ?; |

8 H' a. ?. [' t9 Y- I 9 ], x. t  |" {! ?6 s# ^
5 W6 w: l0 |3 Z! P% S$ y, R

4 {) V3 @; q5 W" {23 q. J7 g' k2 l/ W8 ~- ?
) @- Z6 Z0 X( `2 S! Y4 e$ q
曝气头9 {& o, w) a  ^
: F& [0 `' g4 H1 [6 l+ f4 e
ZBK-A可变微孔曝气器
3 Y2 i8 C% t& L! x+ B, s7 q$ {' Q% t; B
50个. Z$ B) I" R6 M5 O0 g! U% N

; h) A( o; s& K   |. D9 ?6 D- ~
, a3 I  C. ~6 V5 r+ U

. n, H- D8 E/ B3
3 f& s9 ~6 l( p2 p: P, u) W7 U4 Y% o% i' \
罗茨风机
3 P, [( ?6 Y% I4 O" ~
( }# J* X4 {- T: Z! P! GTSB-508 a* I8 S! O* D' I% O
7 L# x8 s: N/ l: b
2台( I4 v# @( m: o7 C! {6 Z" k. F

1 ]% u- t! u6 PQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
% m/ W; b2 d% H2 L; f8 ^- L8 d0 T% e+ G
, j+ c+ l$ V1 q( @; l
* M+ s' S1 W. K2 W: c5 }- h4) k. L, T) m/ D

# Q3 J8 U! C# h: F2 t9 s5 C止回阀) p( c) u6 }3 ^4 W

2 i/ z4 J, f7 n; v! |" J4 u, jH44T
# V* g2 {* T: W' p
3 Z5 K' V  E8 E; {2个
& l. u* M7 ^& x' ~
& ]2 I/ O. ]- b2 c& H& e! D! @1 g 7 P+ c9 _% ^# ~* |
' y- d0 b( h! D8 n

& P6 [: N+ }& g) N5' p9 {; o! ]! b5 W% v5 g# s

3 Q% A; D, ^# N9 ?; P5 o$ g球阀0 Y  @( ]1 Q. T1 E

! |1 s- m  K1 h' l$ JDN1507 N, X: F" k6 v( o

9 ]& H' `8 j6 L- Z7个
* q7 T* d# b, u0 b0 k+ R  g( N5 D% m/ m4 s) k+ R/ X5 j; Y6 J. Q7 B

: O- o* l2 S' A2 l- j9 o9 M8 u. n4  处理效果
, l7 n, H# f% u/ v% I! |  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 ( [- M, N) f! m1 r% n) D

/ P; S1 F2 R7 }8 C; N% \2 J% s
" r) i5 b/ y& K" y5 _; d4 f4 Q4 u: J$ T( \  |
表4 废水水质检测结果 7 n$ T; U- i1 e5 @  z+ C% F6 {' F

: U4 V: F9 V+ }; S
9 D3 f$ F: w3 ?3 `, ?5 x  w0 v: ~) J% \3 v6 {+ s1 p
水质指标
3 ~7 w) V5 P9 k' ?- C) M8 c' e) v5 _% Y
COD cr(mg/L)
  d  z& k6 c% R) j, I6 F4 K0 ]
+ _/ |. [/ q' k" ]- r& A: S) F8 dBOD5(mg/L)
4 G8 q' F+ r$ f/ p: c  L; R/ r
/ J0 }" H9 n$ P+ w  t* L; D) tSS(mg/L)
. q0 k1 z+ R3 S' g7 E4 L' s$ n: s, E" w* h* o. {" y
) I% p9 c, E0 V: D0 L
进水
! R6 E2 r$ y* G5 c8 I2 m( K' s- b: f: T1 ^+ V
1500
7 U( ], v, P$ _7 ~, C
+ v: `$ T, c0 n( v2 f+ p4 @! U500' _5 m1 C9 p+ ~

- @* J5 G: K# N) ?140+ W- z/ |: ?3 l4 J. Y7 `1 S

1 U! L4 @9 V/ v; R* _
* U6 `& G$ l6 e1 T: C出水
. v; k* a8 f- p7 V  d$ {. m' P& f+ k, s6 l! b- _' j
56
( {6 H' ]* I! e5 L% S
$ o* S; ^& B+ w8 |/ S184 i8 ]7 J: X% J

! X6 p" O: C9 {* y* p9 _2 V$ r, O8
) Z3 I2 e* q2 T! s6 R+ G) I# A/ y3 ^2 P" N7 N9 W. I. P

% e- S- X$ t4 H, _注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 : P' n2 d$ S9 Z9 {
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 7 i# }; I( @$ ?- l
5  讨论 % k; J7 F' R0 x* c
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  + l% t: L7 F) o1 E2 w1 b% N
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