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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水2 I% k7 Z1 L' f7 [6 u5 Q
p4 W+ V# @6 n1 q7 Z& } $ `. F7 |. R5 Y# ^. G
1 ^5 ?" b" C1 F# B- _: o
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6 T5 B* r( N: l7 B" K) Y& k4 U
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8 w6 K. I6 `& j$ v& R1 概况 ! s) J) y, w+ R% {0 m9 t+ {3 H
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 9 [' @, ^$ a2 H% p6 i
) R9 M7 B; Z- \8 I; \ K
. M3 B- F) D. R7 t
; u7 N1 b J8 Y$ ?9 y表1 废水水质情况
F/ f3 v0 q) p& d3 L& a# M/ _
Y4 Y' H- o) d, @$ R* q9 U0 l5 ]+ [
7 C7 p0 I9 A: X s. e# k& n5 q5 {/ @. n/ H' Q
项目
1 O* f$ H/ ^( d# b! d; n
J- {) b4 m5 Z# U, S, s. [COD cr(mg/L) / I* x* C* z1 Y( q: x9 q- R
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3 m7 V! u% M: F0 A# K% V9 b
$ D$ s( S. O3 x# a6 z* Q7 p
洗米废水
7 _. \+ S9 P8 I" E8 u2 U
, ~ S3 T. b5 N0 _1100~15009 E- b9 Q) g- W' w C
! Z$ K0 a% N' q3 k K& s0 b
400~600
3 Y' N9 N% X# C* e9 U1 E$ p0 v
8 @5 D1 l- M- J6 r) e& ?4 @150~200
8 S9 y0 B8 N' E3 R( Z8 f/ L. g2 工程特点和设计方案
/ J' @, x! m) m: _0 N$ U* x2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
8 s/ |' U- R) g* U( U& P4 x6 [3 工艺设计 $ v) f7 Z8 @ F9 n. W6 m
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 7 n& L* J" ~( C4 s/ o, G- K
/ v1 N! u( d( I* r! `
3.2 主要构筑物和工艺设备 / X: i6 Y% ]2 }2 ~! M& w9 f- R5 ~
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
7 F4 q, _6 Q- N8 F, K4 W$ }7 a) |- \5 d2 F
1 ~/ W: }( `) \, [: W7 x8 ~
" y" D& G+ Y6 T) P/ A- y8 Q表2 主要构筑物及压球机一览表
' L& U- q/ t6 H
) ?& K$ }1 z" c% Q U+ V% E
4 D0 L9 `# @; \) q P5 ]5 k. f+ u( V$ o0 l
序号+ ?6 T5 U: ^$ f
7 a; |' G5 }2 _/ d名称3 w4 z7 H1 T$ K: y7 r+ `" |+ l% L
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型号、主要尺寸8 s2 |: u; y" G! P6 I
/ k* L' x8 `3 p7 W' x备注% c: Y; r7 }8 h o$ V$ v: [: \& ^
3 y$ o! {! j/ s- O
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1
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+ o9 Y3 ]$ w( u2 N3 ]沉淀池
+ Y+ B; @) v! A, J0 i
9 @' d9 {& L2 C$ B; Q! G8 |钢砼4×1.5×2m
2 }) O% R/ {' E+ ]8 W0 H! }0 ~7 ~! F. _% p+ ^
HRT=2h
4 I& R: g: L- M1 W: \4 c
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0 B/ f9 X- |$ y9 X3 \' A6 ~2- k& u+ x3 ?9 R) Y+ F; Y' r
* F: W: r+ c# {6 I+ w水解酸化池+ _4 ~. n0 {2 @/ U8 \# Q
5 H! H! K3 L* ^3 N9 G2 Y R _' x钢砼4×5×2m) z1 D& k# b O2 U; K, u1 w) e
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HRT=2d
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* T" H- z! T- w; V4 \1 B; U3 E7 R- N4 B* C$ K, [2 a# A
3- T( |1 D/ p2 ?% j& C# P
2 J* M% K1 h6 ^/ K3 V% USBR反应池: X: w: Y0 @/ Z* r: P9 e
" V" K' T7 G) l8 W; t. q* I钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
3 J: m0 B& ]1 l! S. J- y$ O/ G% L$ [( M: R( u3 ?5 e6 f! W
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
6 W% p! I2 p4 F9 j3 H# l6 ]: M* @: t; n: X# X) C
8 w `- Q3 \" A
4
# k" S1 g' ~3 d1 V+ r& C+ @, o7 Y" p B
鼓风机房) r3 B% s/ c" {" |% @. T7 G3 F9 g9 y
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) M. a$ r) u9 K: @' \, I, I% a, U1 H. l3 x* e- L
利用原车间
0 y) y$ R0 f `0 q6 S2 E/ a6 o! {% n# k1 C9 G
. K1 d* Q7 w' a4 `! {" V" v* c" I: a& r$ D. W
表3 主要工艺设备一览表 / z8 C( H& N) f9 L @& U( j. C- ]! G
3 f- r! B4 L. \5 E8 G) U
5 q5 b! j5 i8 d7 Q! H3 @
p; T% Z6 q3 a& y序号7 ~# K; P( `1 O2 _ J) J
1 j7 q! |1 O( ~8 R! B; k
名称# N( K8 T6 I, n& }3 S( ^
! o* i2 q7 Q0 l; n5 G; y5 m5 }规格
( J8 B/ }5 ^2 _. |3 f4 B9 c, {" d
8 ~, P; _; V: z数量
& P* |* \: P& S9 C, M; x/ Y3 G+ g/ Y% m
备注! [- w( v" K. Q
: e6 A$ m' n d' l; \
+ p6 X6 K( L' L4 K; n1
7 n( N* ^4 v' G$ l6 C" o; a# |+ f' S, Z8 d) B
污水泵/ P; a) d$ L0 x& o
# M% r" {) X0 E% G6 J+ _/ T, A50WQ15-15-1.5" E/ w4 B @. Z, h1 p
: \$ X4 Z* x" ?5 S7 U2台
3 O1 T& c3 Z6 K
/ J& m* a- U, G2 J, J ( P9 {; D1 h: a
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; s: B5 c- q; Z+ j; a7 M- [
2
# ^/ d9 U+ r% x3 f, x, `% R
. g; B& A5 n- v曝气头) Z, h( h9 b* B; N# X! @; t
* P& \0 V8 e( z c8 |+ _ZBK-A可变微孔曝气器
: p7 |5 w0 X; h% {' h) @. f- A5 y( \# l/ X4 t/ N& n
50个
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+ A. q+ v$ v k
3
. S5 t0 A i0 ]( T; o# \ f* s' B9 o, r% j( p6 j+ t
罗茨风机
) `9 L* I0 O' c# |/ E% j
6 S; x2 P% p$ OTSB-50
' k# X) y% ~8 y6 d+ Z" S
* v" r( G5 V; G% O5 \* J4 s- G2台/ |0 K! Y# ?. I7 ^$ G p2 ~
9 |0 d! ^3 i! r, I n) W2 rQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
0 M3 p+ @( @5 c) J# ?+ H
9 \& }1 @1 I7 \3 G4 I# {9 U* |' j6 D
4/ p }6 V, ~3 N2 O
! \: }( T; c2 G& O }止回阀1 |7 E0 o8 @) U; X+ C1 x* C
7 L* i j+ v+ w: z# c$ r; t
H44T
O; e4 J1 }) l# }7 H J
% B1 _9 A! A7 Z' h2个! C) V) b) M J: ^% a
, H$ }4 u) e6 G8 U8 j
6 B: Q1 x3 Q0 n$ s& W O( n% l$ G1 Z$ v
$ u" k8 ?* @) V/ a) X8 c5, t, b# a' l: t8 l
: \7 q% U$ T' b& t& B; b! t
球阀
( f! d* B. b( `1 L
0 ]- \; H4 d( PDN150
. W$ }" I3 \6 n6 R% R: R+ O |0 @3 v4 m' e. h6 g6 B. J3 f* ^
7个
1 n# ]9 w- Q# ^! `1 M
' k/ E+ Q" k6 ^+ I
' m$ K" T" T a0 a. J) E6 U$ `, X4 处理效果
j8 d2 N. ~# Z' P 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
( n% v9 v9 L0 j- i- q* o r+ K8 n. @
( r7 n) \6 o. y
+ O5 W: b7 W0 Y, `; S( Z B! B表4 废水水质检测结果 6 u0 U. p) ^8 L4 i7 x
5 O& m0 T- t/ F, o0 u
. p' X+ w# |! i! J# e
: Y! M( C$ A0 m* N1 D/ q 水质指标5 S4 n0 q$ E; d4 o
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COD cr(mg/L) ; M. G5 a. E6 T
: }. k/ v, B- C7 r. h
BOD5(mg/L) 8 ~( Z3 C( }$ |' v) ^2 v
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进水$ n9 p0 j! p; u& D- q5 T- F
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( ^7 I0 U8 Q0 F+ \/ G
500
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3 [" x- e5 {& N; @, l" I140
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出水 }0 d; y6 k* X: O
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0 l3 X; A f/ D
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1 K0 K# ?7 q2 e8 m2 Q- t- [4 B5 Q* ~2 J1 t ]1 [0 O
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 . D. K/ x( Z$ }
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
) a9 b* {& h+ C4 f9 r9 R5 o5 讨论 ) N" Q6 B$ R1 B& S+ z
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 ; }& E) i5 l. K2 H8 B
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