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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
# O3 r1 S& W9 m# ?9 j  p  e        5 V/ W+ m) W% A7 |. Q
               
) G" I0 k" j, ]' |- R  e# |, t         
. {! |$ J2 P0 Y! h1 D8 c            2 g2 j& `* k% n( O# w9 D' q
              
" M6 z$ U1 t, o0 n+ n              
+ K' s; h/ T# r* f! J                     
* c, j: J% q7 E2 ?) h+ P         
2 |9 ^. d) ?0 @# T/ p* ^6 `7 N          0 i* N; N, [+ S1 K; b" i9 [
              * l3 R$ x3 X4 I; d. ]6 ?
                          
. l% }, O! @4 s                ' A+ D0 A8 @8 W0 C
3 g; G, m3 E4 {

6 R% m# S' l- s5 m8 Y4 ^! A6 _% s( Q
1  概况
* C1 F: V# A. L/ V  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 & H! l, K4 Q) M* g

3 g, _& s# ?7 ]  }' o. m* k  w- m2 D) _+ {5 K
5 @' k0 H% x* l; E( q2 L5 ]5 d+ D
表1 废水水质情况
9 H0 n9 G/ n0 C
' g. s7 {' ]# j" Y0 @
+ O$ ^! t- d; x
" h3 [' O0 }5 q+ a6 L7 s6 s4 M7 I项目& P/ S8 Y- c1 w7 @/ D

' [5 }6 j6 G3 Q+ qCOD cr(mg/L) : x) P+ d/ l" U; E4 E( D9 W. \

+ Y. I+ e) t/ R0 t0 {BOD5(mg/L)
- d; P$ _- c6 ?2 j. Z
2 @1 O9 y6 r+ c  q+ ]7 ]SS(mg/L)# C3 V7 Y; u$ F' }+ L$ Q

' g: Q7 Y& `# P. u0 \2 J- K( e+ t! J8 f
洗米废水
, x+ e: O* A% t
/ d4 t& L% b: y# F$ @: x, |1100~1500. I! z6 X2 a: p/ v* ?; j: F0 V, F
0 O9 _: o! I* |0 |4 ~+ l
400~600
/ }- S; L8 L  G" g% {
( z/ X. [; ~8 [150~200
% F# W* }/ f0 W3 Q# \8 K2  工程特点和设计方案
/ f! n) @- J9 ^8 n& V2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
" B' P! R, S7 H+ X; A- m. _3  工艺设计 : O3 z9 _3 M* `6 {- D1 t
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
# S2 ^+ R; v( e  @. s* [5 j 0 C3 P5 M8 ^$ o& v( o
3.2  主要构筑物和工艺设备 " [4 U  e' n0 G% p
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
* g0 Y% K; r. X# E/ @5 I8 r3 M0 V1 R* ^
; V$ [% X7 _- K6 B& V  u& ~
( a8 O9 N: i7 u" E5 b: I
表2  主要构筑物及压球机一览表
7 y3 W: a) j3 k$ J- Q! X* c! k9 G2 C$ n+ x9 `2 A! c9 ?; t

$ k. {5 X' ~& f" @5 K9 @2 [
; {" M. s" b, I6 f: P4 J8 E" U序号
$ a. ?' M3 u2 ]  O2 S9 H# q3 r
: e: c* D! `$ |+ I" A9 {名称
5 x. S2 S% B4 x* Y  h. _
; @" r4 d8 r3 q型号、主要尺寸
5 A0 ?( z9 j' y( x  C, H" J
6 [  O% @' L7 k+ }备注7 J& p2 O( C3 l; p

9 J* @9 y3 U+ o6 {7 S* [
* _/ `& V+ w, p+ b" Z. q1 d1; F, I- \' R; P1 Z0 R5 |3 e  f

1 c0 b" ?! K' @, `8 Y0 ~' a沉淀池2 |7 m% I4 E5 P9 [

9 I% N, C' u" L0 Z3 _钢砼4×1.5×2m
) r: d; L) M; _" m9 g4 a: _; r  o8 L- }" G
HRT=2h) U8 v2 G0 T3 L8 u

( k9 v: E7 k6 c1 {. [: W) r
4 L6 M+ \; X  d8 {1 k6 z% C3 Q21 |5 T! j% P: P- b9 j: z. [5 X5 s

- h( i! m8 Q& A+ f! n水解酸化池
" A# V2 {% l8 J6 p( t+ t2 }! i* ^( k  w2 Q6 @3 C3 I7 }2 z+ @
钢砼4×5×2m+ [+ p9 Y0 V4 m; H5 v. ]

: p; ]. B3 ?* b6 @HRT=2d
" b1 N$ F1 O0 j, B! c! ?# ^/ G
1 d# X4 p/ x# n" j
( K" ?. \7 d0 A; l5 Z( R  C8 G3
6 _: p2 m, H9 c$ S% ]! k
3 F, I5 Z0 E; F9 w7 HSBR反应池" A$ G# L6 o! M- m' k) j+ \. M

+ c- M7 z4 D# E: }' q% W钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
* l  k" E0 b& _1 Z: t
0 R/ Y' l( C2 M# v0 s7 L3 }2 n运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
3 \$ q6 f: _/ X% Y
# s( P: f3 n) @$ b7 }& i. W1 C; p# h4 {
4; {- ~$ T8 N% b+ |3 X5 _$ J

) ]8 N, g6 l7 e! b3 ]3 C% V鼓风机房
+ _; `7 p7 `! a) P/ }6 E4 h0 a
9 I8 c4 ]2 |. B3 Y+ K5 v2 C; [
' g+ p& E: j8 G  i" C: N3 T8 T, ?
% c; `% `+ B7 j- v利用原车间. P9 \2 N4 p' v" N# n

+ d/ V/ n" M9 H6 k! q4 h1 p" m. ?9 Q  |+ k% T

$ Y2 ^5 R% i$ ?+ n2 Q# M; Y% D' f表3  主要工艺设备一览表
/ X# r7 o  q% \( u0 P; t& [' S9 L* _% f- S4 {; o
; W! \5 i. W% g
$ }- T4 g" p" @# V6 C$ i
序号
  u1 F/ l0 f/ b& V5 P8 v( N4 Y
+ u( o4 N( P3 s: u' T, ~0 O8 I% @名称
6 {+ m+ y5 Z6 O4 o5 ]. B
8 u, Q( N7 x& s7 g& y( e8 e规格
0 F1 H* n$ D& V8 o4 Y5 \& [( @
" T$ b% t* I; v( ]) T数量4 l( E% D; ]( f
9 B& I5 m9 d- W
备注
  A5 Z5 R5 I: o# e6 [- m
. J1 k( u1 u) s2 u% c" g0 S  N2 k. |" E. Q5 J2 ?
1+ a2 i; w4 I7 T0 G$ c
% d# a$ Q* ~' B# O0 m
污水泵
% M4 c5 r/ e3 n; {1 T3 U- J! y4 [- Z* Y6 ~; @. S
50WQ15-15-1.5% P  [( r5 j9 a4 P5 s
0 e0 h: G  [- [9 z' E1 y
2台4 U5 j6 m1 G# ~2 _

0 ~0 k# T' n0 S9 V6 {) q
+ n5 n, \* [( B6 W' ]1 o  V* J
/ ?$ y+ F, c4 _) V& W* e7 R/ ^) e+ R# Z" N" H, y
2" D! h6 I& J# v* z7 w0 X

! F. O$ I# l+ S% d曝气头8 C- W! G" r, W% F) H, {" X$ ^* [
( X1 e( J+ K3 @+ {! v- ]" a7 k1 w
ZBK-A可变微孔曝气器
: |0 G" A$ i! P" W' P' a- s
/ S- n' o0 ]8 `3 n+ z50个
  S* }7 }. R/ m* C2 d  \7 U1 v: x0 V  e3 o& T$ \

! s! R  _# Q0 W9 r- a) g( T- C3 M3 m) Z  }+ k& U' N2 }* x
) P5 R: C  X7 \( B7 c) I
3  g3 i+ T9 H0 a. p* J
3 v- F: w2 H$ P& A8 q( |
罗茨风机$ A3 N6 ?7 _( z5 i6 K
3 p) }- i4 s, Z7 W% o  N1 K3 D
TSB-50
4 y' {7 C1 c. [7 r8 X- n) q9 a; v2 U6 r7 |3 W8 w5 W! Y2 h
2台: e: k, m* M8 e1 T9 }

* u: ]* F$ o- A: s* n2 @0 \Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 7 g7 C9 \4 n; Z* k
* C# |. w) w& [0 y
# Y# F" [8 A) q) h
4
) s, \. c6 x" S9 \7 g% M1 N5 i
* X/ }- d; K) L& e. \9 r$ Q7 o止回阀
7 S. u9 h. K5 Y" X/ r% X0 d( Z8 V3 s. M7 [" j$ ?1 k* |: V( v
H44T! L4 e# @& `. r+ R. k

, m$ `& K" V( [" u4 L2个
! a" z! [; ?/ w& E4 V# v
7 {3 ^: q2 q( R
  P& l0 I+ }+ u6 r
! p) T* m' H( n5 K: Q# E) Q. s- J+ G2 i: C' i! A; z4 k
5
2 d- ]1 J4 ^; c9 ?6 G1 H
1 A/ X2 x2 t) v3 d" s6 J球阀
" V5 V% z6 i5 R  S$ d6 m( q* |. Q0 d, {/ H, i$ B- u( d. b
DN150
! }: o6 o+ J! W- N9 W* T
$ l3 K/ I9 S( ^7 _; W, U3 Y7 {7个
9 s0 }( s# B: W; ~( ^1 t* O6 m$ Q/ s+ O- R! Y9 v/ @- O: {% x
8 f- B; s5 E0 B7 W5 z
4  处理效果
1 T' M' U2 O- a$ }- c: S8 u9 o! P3 k  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 3 r1 `! @/ A; w8 F( r7 g3 E

8 k3 Z2 k6 {) q$ E7 J1 l% ~5 O3 ]3 z9 V. I( ~& U" R) i( j

4 G) o! c* a! G* }% a6 ]表4 废水水质检测结果
) Q2 L& J; V" y  W) m4 ?3 k0 N6 `2 N" \9 ^" @; U
+ F3 @# A; n8 B; k# F) \% F

1 \2 h' A* U* `" g 水质指标- N0 s7 d7 l% F& F5 d$ p
  R; ?, ^0 I% b
COD cr(mg/L) % \* v/ Z# t3 e8 o5 J! f) Z; j3 a

( u0 f- w& @2 O. X& @BOD5(mg/L)   ]+ m2 T# |4 U- d" o3 g
# V  `6 m) T6 n7 k3 i
SS(mg/L). h0 }7 ?+ \2 |! N' h4 K; [
; H+ a& `3 b( V4 U5 h/ Q
- s! p' l& _; Q( D0 a1 m
进水6 m7 z! H6 ?+ I7 m7 U
- |3 R) D' [" H- _
1500! K1 T6 D. @- f. N

  q: a: S# i, n0 {. F5006 q/ t; }- B5 ~! n9 w4 |4 W
$ ^( Y. B  q1 V% r# Z5 e9 }. K
140
8 d) T- P: K& o+ {# }/ l9 V; B" O! |( S$ a; A+ m5 m! P9 V

6 W  ]6 f! ~; Z6 L( i出水
' F+ u+ w9 y! o! x8 y' p# E6 Y* j7 o; A% Q" @+ f) g
56
& ]3 b$ k. C% d1 g) ?4 X+ Q  b0 a6 z. Y( x, p  T9 v1 B
18
9 ?" y; E/ n# m# B+ V' S1 @" A$ O! T: F9 e) P8 s( k- M
82 x1 z" T  v6 z! H/ a7 g9 K$ _$ J6 m

% c, b* V6 g' z; `- e1 O8 p& ?) h8 y) k
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 8 W) T# c. T; G# f
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
! Q4 G) e0 L4 r5 j5  讨论
# ?. f* y" G' j0 }2 P$ w  F- Y5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  : n' R5 m4 F1 X* {
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