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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
, i" z# J/ C$ S% y4 a        $ E( V  ]* ~" N1 |- b
               
$ p; \4 y# K1 e$ p: T% j4 L& q            Q$ U) ^6 _( f- x
            
7 }+ b, j" R9 O6 E+ z) F              ! N( L( y" w3 X' t$ a! H
              7 ]' E: d- F' Q, l. H  f
                        w5 Y; f0 ^$ I+ v% {% J
          3 t; A' j8 a' i  b4 z- M; B
          : x- F: U' E/ G/ J4 ^3 H
              
3 R% B2 l4 E# r7 e# N                          " b" }! S: g- ^/ b7 Y. z
                5 b% I+ k. Q8 [* l

& e* s) D+ s2 V' N  H: M5 _' @. Q; ]  b$ J9 r$ [5 Q

, q- ?0 x+ t; O! ^( L% {1  概况
+ s# x) A6 V  X1 |/ U0 M  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 ' t4 x  h9 _6 h" e7 |

) [' u/ {, A' U" {
: O7 T% p' m- O9 q# ]3 V% \/ ?3 ]" o8 M: r5 s1 c
表1 废水水质情况
2 ~9 S6 ^1 b' X& l' J" w; v8 W9 N5 k1 x: p4 H- X2 H
9 N& t9 H4 _8 S* p8 A- D

" \. g5 ?9 Z8 }2 c项目
" u# _& ~8 k9 H' G4 b. Z1 N4 V" \! e# Z1 K/ s/ o/ N9 h( U
COD cr(mg/L)
7 X* x  n  {/ M  L3 D% G* T/ u! A0 M/ w/ R
BOD5(mg/L) 3 d8 X- f/ t9 A* t

( {9 C7 x: }) Y( ]SS(mg/L), {6 Q; T: W( _& w

  z# t/ d8 f5 Y' I  c0 H9 z5 q  c: R. \/ |
洗米废水
. [" p  _1 Z. v% c6 ^* j( E! @* ^
1100~1500! p" ^1 }( @4 M! W# p* W

- J! V# ?8 N9 A& W/ I' X3 y400~600
% N& x% J& ^2 I" l- ]5 |$ h1 e1 ~% x( ~+ w6 b
150~200
5 A* p8 @3 u: M! Z1 L6 c2  工程特点和设计方案
* K9 Y! O( p  U3 z. M2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
) q. \. m0 u- u/ E3  工艺设计 # x5 b6 M1 t7 r. ]+ E; e
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
; o6 Q. L# ~8 O3 k   |6 }, n0 C( k! K2 X4 u
3.2  主要构筑物和工艺设备 ' R( y/ ~$ G5 W3 J# |* s- P! \
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
* }" H5 a( G( M2 c# }" d
+ R' v* Z- a' I1 N$ _1 k$ V7 I/ O

* h& q& I) p+ \* H表2  主要构筑物及压球机一览表
0 ?8 e) [' N/ V9 }9 u* G) v, B" {* u, v- d
1 V7 J- _) C6 Z- B
6 D1 @. ]! w# `8 G- k
序号; C3 D( p; {- D6 y1 ^

% }0 X, I# r* ~4 o名称
- ^% R, J" k. l+ V& ]4 }2 b
( o8 y8 s% ^6 h6 s型号、主要尺寸
$ j( b: v$ K) K$ h% N" V6 ~( r  m( j
备注
" G1 k. y/ C# E* _9 Y2 _  l, i
7 y  A9 f5 g7 h" ?, @
17 n# k1 }" _2 \8 O2 F7 \% [' y
& K" @2 }6 v6 h. S$ y6 U) }
沉淀池1 K+ R3 z6 A1 F2 s" V! [' n6 |

1 {9 R. C) K7 P钢砼4×1.5×2m
' M; ?- H4 t! H+ ]2 @" m0 l' i0 M; f3 i+ H. h
HRT=2h6 G- d+ t! _9 G5 p9 T
0 a9 v. t# O' ~5 T& _; e

) e0 s8 C9 K  Q6 \: H+ i+ {; h4 z1 v2
% l+ ^6 p; R! ^( X+ a7 i9 e) }' T6 Z1 k
水解酸化池
1 m8 X7 O8 S) t, k, ]3 p1 j. `
  H# a" [: A# ], k9 Q钢砼4×5×2m9 y) {  v. W3 T7 \9 k

. g3 \& n3 M) t2 R$ OHRT=2d
, ^/ J$ C0 _7 R  s3 I* Z
" D6 h' _& B0 V
: C* D4 P' x8 c; M/ J9 D3
9 o7 c$ g' r" k) ~1 {3 o5 ?9 V+ B  h6 [% j: c: N1 R
SBR反应池
! l& ~5 q; {4 H7 E" _; N
8 X& K7 v9 ]4 Q$ J6 P/ d1 R0 ?* x钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m- u$ l" Y; B2 M6 G1 Q

7 t8 ?& B+ i! g& w0 O运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h; a/ {# n, L, H" P% Q6 s

# c) Q; n* y7 @) P/ u1 U$ m$ v! P  [% f7 f
4
7 n: t$ J' _! a% I5 M9 @, a8 F  x# {9 ]/ {0 J7 m3 _0 E
鼓风机房
, j( O& Z6 I4 t  R$ C3 D  r5 `3 W+ z8 h- \7 m. y' b1 z
$ x  T* {6 f( y4 e* P$ ?
) s7 G8 o+ f% C! t& C% s
利用原车间4 P: v; d$ a: e
7 l% z, h* G8 i" M

- q. R( Y6 m* C3 l0 Z! c' H
) N* M+ K- D$ G% C7 d  ]2 L# V表3  主要工艺设备一览表
6 Z9 i/ I2 W& [0 q3 c- |1 m8 v* q
& [' V( \+ \" I- G8 q0 V( i! \/ Q9 p' B
1 J* G* E* h0 B5 {0 f
序号
7 `- V2 q5 s+ b& ^6 e5 F+ R6 {4 Y% d6 j+ A: E' B# x2 h* e
名称
3 l) }4 c' F) g5 U0 A9 o- o/ A
" @5 f* o! B: J1 d0 r) E6 i3 @规格
9 X+ I4 `- U! A. b* a/ o" t% c9 k# n# m+ s. g- w
数量: G9 h& @- B( v; L  x
% U1 L+ e6 I4 L* E' y
备注  W; X% m3 i+ A6 c" [+ C/ i- {
& H* ?3 t, H5 `; z1 ]& |1 z$ P
6 X" w8 _6 ]. u; A, O
18 |) b' I9 ]/ j

2 Q: V; a4 K8 `9 h3 [$ M7 {污水泵
- c% Z6 m1 ^8 G9 u" f/ b, z( D) Z4 `: V8 `
50WQ15-15-1.54 l/ e4 r: N/ `# H* m9 ?, k

6 c, i4 C7 q1 |% L( K2台- `, N# Q6 W8 G) b" C
5 K- n  R# L; F7 ~& ~% Q
% K' K7 o9 L7 T7 T

% O1 D; X# Q9 r+ ^+ K! I5 G& \8 R2 `( }
28 \1 ]( d$ V$ b9 w9 [# t8 L# s2 n) X" C
# Y/ m4 t% ^% r
曝气头" T- T0 c% {" r: U( q

2 I2 [  o( i: Q$ n* rZBK-A可变微孔曝气器
. I& c8 J3 c! s$ p$ |
5 `' Q" x- |+ A; n50个
& `' |9 M5 ]" ^+ S& h- s+ M! d( c0 f- A2 C& x

. v$ L, o7 x% w% _7 E, i3 [+ }' }: s! g5 ^& ]1 M

& j! S4 T( U; a0 L32 z( A6 H/ `8 p8 S9 ~, J

0 Y, y/ [& k& L- W1 r1 F罗茨风机7 t0 e3 s/ k. k
& C  v$ l$ _$ W! A8 y5 |
TSB-500 [0 V6 A, R* U$ m$ V
- o. J; B% b# h2 n5 [- L+ y
2台
- q# P8 ], {+ |4 u" |# t& r" s! J( W: B9 \/ O
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW . g, q  C9 V; y7 |# r, ^( i
8 w( ?* M3 F4 ^8 P, M" c6 u
# n* {* j/ O% D4 r: K0 s
4
$ O+ n9 N7 W% L1 T% ^4 G; ]% @4 X% N  L$ ?
止回阀5 H( J6 G) X: W6 E, }0 u7 ^
  S0 b  F  O/ }0 p5 h
H44T
  s& d, p. f7 F  F2 L* A. Q5 J
2个# ~' y4 C" m" `4 ^2 n
4 p/ ^% ~& r* N. P" A
* \, p6 W( O/ o
  F$ |% D% w! Q6 X$ }6 d

  \, ~$ l# M. g6 E0 Y5
: I' w) g. W4 h8 y0 C; d' Y
+ h8 u) |" n( ]1 c3 ]球阀
  V! ~) f8 _+ T; ~
9 q$ _7 ~) v4 S. Z9 @# vDN150" y- N; y5 m% J& T' N1 y/ W

9 w! x/ U* s' l# F+ R; S7个
3 b% W2 r! s7 t4 o: f1 [, L4 r% w9 X: N

9 _' s* v! [9 S! B: x4 c+ E4  处理效果
4 g, V4 F6 A2 I; r0 [9 X  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 1 B( N9 y8 F8 Y3 r1 \0 G/ L

  G4 |! x. W6 L
1 p7 v! S9 f3 w# x+ R0 J( S( B! T3 ]0 K
表4 废水水质检测结果
+ v6 q- @; K4 ?8 |, Q' ?3 M, a
3 O; j2 t) Q6 c, t/ e% B" {( j1 m1 p+ {# s
/ v8 P  }6 o: x2 U; M5 O" [( t
水质指标
# N# ~: T$ F% J6 |! F+ @+ C# C' r$ g
COD cr(mg/L) 9 r; C0 ?8 {- c3 J( r, c9 }
( b: c. Q- \5 X- W/ ~2 R& Z; G
BOD5(mg/L)
- L+ h6 W1 u3 X. L) R3 L2 a/ E7 H2 L# ]: d: m3 l: ]
SS(mg/L)
: W) K* g2 B8 h8 t9 V4 w
! h/ \1 h8 }9 V7 E
) {1 I9 ]" X' c* g6 F, t进水
; ]$ \# b* h9 q8 g* E4 N9 b& L
+ f3 s4 m* _# L1500
4 i: P  f; i4 {( p' E4 ^
) E" P# H, w& g# N& w500) c& P2 g2 f: k3 I8 T) l$ g; h0 B" d5 W

' W/ x$ q# s$ k2 [4 X4 N140( I2 h; v1 G- Z% C) j! U

8 Z: ?/ u4 F6 \1 P- `7 o& Y9 g  Y+ N9 M' s, B9 ?' |, ^4 `
出水: v6 \' p: Q0 w/ P- n7 x: e
" k, s6 l1 W; g4 l
56- o, k- `9 s/ {% m) f7 I0 Z
% d* {# C9 V& h. `0 g/ ]
18
' D% M1 B/ s2 e3 _' w7 O; S2 N7 Z* S6 M( z
8. }/ K2 R) J" L- X. t% A
/ w* R, p4 c1 ?8 q8 Z+ p
$ l  v. G" y  j; w& O, u% i' r
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 ) N9 e* }! F7 v6 H3 C
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
  W! F8 `+ |3 n) J* e5  讨论
- ^8 Y( W/ ?+ T- z4 L4 c5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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