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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
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8 L7 D2 A- B5 j
8 D' P' s3 X2 m: l4 U4 N: g
$ C; m' K! v' m. ?' E
$ u1 ^3 M2 m1 \! m/ l/ o ]3 @# Z9 m7 q$ s
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/ r* j& K/ J0 v) L0 T4 G0 {; h
- C* h4 Y, m! p
1 q, w+ k+ z) d7 j% d * T4 y! c3 R9 R, _& L5 m& Q
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7 a9 D) Z+ V1 k; a
# X2 g. @8 B+ u) _3 Z9 N' c' }- N" F% b5 o. I$ |; V' Q
1 概况 & g3 t* `8 y; Z
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 1 ^% X2 c6 l0 p8 `! e
) X) j( ` K/ h( [! t, I" y; M" f! J( g" w# R: b
. L9 o1 _- o. x6 T! ]1 |
表1 废水水质情况
) b0 i. L+ ^! e \- S' ^7 I8 _, ^, b* K. N
; C- h& I+ \$ E) m1 c6 c' `# ?' o# o
5 p L+ L7 a3 h6 i+ S! Z0 M! _# {项目( v$ X r# l/ E& |' o
' ^0 u/ c: \# A7 @. DCOD cr(mg/L) ; b2 ^: s" e4 L9 S$ f
2 |, Z2 F0 R7 j$ i& V# Y# ZBOD5(mg/L) % |9 n" H% c$ \/ J, v+ H) _
Q7 Z& S$ ?/ ^* a, _SS(mg/L)( Q0 H" V. {2 X4 r6 g' k; X
. [) k8 `4 {2 u
, L5 ^, W" \# I洗米废水
+ ]$ s. ?9 ~4 J) b f$ r# c. z
7 A e, c* E8 D' S) Y2 M1 ~8 }1100~1500
# B9 H; Z# {$ G3 u1 R0 t9 \/ u% _! e T
400~600
, X3 V4 c# w/ n; {3 ?# K+ X5 S6 M) M5 G: V u( c1 A3 K
150~200% o7 i+ m( ^4 c6 [( E
2 工程特点和设计方案 : o* F1 M* b1 I" q
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
$ k& o4 h8 y) {* F2 d3 工艺设计 ]+ z2 L" ] m' c# j
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
* e+ n& {3 x% B) u' w3 x: x( B
$ j5 c7 m) J" {; p( |$ j, c3.2 主要构筑物和工艺设备
6 p3 V. z- ]% X$ j ?4 ?! W e 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ; k/ X4 @# P3 R M! V& e# J; E
8 ]* T2 Q: f# i# \% ~0 J8 W" B/ u' H
7 }7 P# |6 I0 J$ S& V1 z
; z3 z5 c3 X6 `, x5 V: G+ h表2 主要构筑物及压球机一览表 # }. L5 [( D( Z, @8 u
0 j. z8 L p: K- e q* o4 f3 A7 d6 K' ~4 ?+ W8 C
( @' a$ j1 m5 [8 T9 `6 ?+ F1 V序号
( @* l$ {" g. a: d* n
+ a0 c0 x7 _. b6 T+ I名称
) c! ]8 A4 u8 n3 z6 X" [, P O4 m& x) V$ Y& t7 k
型号、主要尺寸! v4 R7 w% m4 W$ C* u0 s
% |# n2 T" ~, K8 b# x
备注
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) g6 U# E' Q' p( T9 i! F; `+ H
9 c3 R* s. m+ r1
' h# E1 `* I) p& S1 n; F
" @7 z, j( I: Q$ ?& S0 v- t沉淀池
& g: c8 p. i/ n; P+ k5 ^7 h0 i( f: g0 \
钢砼4×1.5×2m9 n. x) G3 \! ] a
1 o" Y/ ^/ E: ^% ~: P
HRT=2h
! r, e k+ z0 n+ n( H! O( A8 R8 f" k$ s4 L+ s
& X; H. Q, |3 F+ {* S( {1 M
2
2 g# v. p. q+ R
, C0 @% ~$ [+ Y; ?水解酸化池 S* O1 q. U- V, V/ ^& i
. s5 w! A* b% @6 D3 E钢砼4×5×2m
9 h" h" C, j- x0 S4 ~# @& z7 G0 U0 O9 Q8 M/ B# p) I
HRT=2d
m' }! N n- F8 u1 p- Y( W: K# U$ o& Y6 W& p$ f3 g
! c6 C/ N- K8 O9 s+ A# r: R
3
+ ^: Q. q4 ]7 r+ `8 q& ^8 P. D5 g& i8 l4 [' [9 F
SBR反应池4 S) Q+ `+ H( ~. d9 y
d6 |9 B! s6 i4 \* s) o, x1 v钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m3 y* n% V) f9 v- c4 D
9 v5 b0 w- k3 {) p/ j! L C
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
' G- u5 T9 N6 Z1 e9 t/ @4 v2 L8 Y2 N4 Z$ `/ P: k& ~1 o7 X
9 Q. _4 B# n! x. Z: b; t
4% M9 H8 m6 Z4 f
% B1 K: b' s( j6 v
鼓风机房- H# f4 N0 ^3 A0 e
" k) S% _+ `' Y; @& N 5 ^5 ~1 i+ I, |7 _3 o
- Z' e3 i. } q' [; J n4 A# _利用原车间
% g9 u4 D) i$ }4 ?+ g" W7 s9 D/ f$ ~- Z8 Z
( c" i3 p) R" K. v# p' O; m0 @7 I; f* _
1 [2 B" @1 i8 f1 j% F# k表3 主要工艺设备一览表
! S! p. m F0 x9 V8 ?
3 V: I9 Q8 j- W+ p- Z; x4 E9 s- I: ?, N6 ?" m+ I' r" d
8 }/ y) ~* T$ m
序号) [. s0 ?5 r, V$ C
6 O# x$ a% F' J名称
, Q0 y7 {; y5 v$ R7 o1 E8 W
, A( l: _- }5 |, N- _; M2 Y1 U1 ]规格0 G2 p8 j0 r7 K# F: _0 \' e
( C( p( R/ i h6 z7 ?
数量
9 w: c g D/ Z6 e* N2 K( S$ @7 A: \' a. u( }& n7 p Q
备注: O0 F) J; L( ?: H6 X( s. `0 g
* L0 S, }8 x. W( B6 A
9 B3 v# o- P4 V; _8 {
1: Q6 M! F) c, I$ j! Y& d4 ~
$ t7 f% j% {( \, L+ M+ i+ H r! L. T污水泵
4 f8 S9 [4 l4 `0 {" a7 {0 z* x( c; G$ O
50WQ15-15-1.5
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* T4 I. \0 `' F2台" }5 k% v* x& }' J$ l% i9 K8 H
. s2 S5 T9 k1 p
6 d+ ?" l4 d4 h& |5 _9 g$ q7 K& y- a& f5 x' f! J
" W" g- A j, P$ R2. y* [. ?% \2 e R
3 j ~7 G# f7 e
曝气头) }$ }; U/ t6 Y2 h$ _
/ P" r# r+ m2 \- e/ Y& L* gZBK-A可变微孔曝气器
3 S, [7 L5 _$ y; L1 I( r( n2 }: n. w2 H3 k% k
50个% w( f" d% w( O7 ]; c1 P
$ K0 w, r" P9 I0 [0 W7 _, ~
4 L# h% l8 Q3 Z# ~5 y* y* x
$ O6 G; X& F0 m, J: u9 _. P8 B" t0 n4 L& Z) [7 K+ a2 S
3
" A. l4 k& i* @5 T
" X9 P4 B$ B' E( ?罗茨风机2 j4 _' D- `- L$ s: T' P
% T9 s0 N% @" x1 y, } k
TSB-50' ^6 G( Q# _5 U" `; n
; x/ k. d b, Z$ g0 @' J! ^% ]
2台
1 d. ~ b8 u' H( h2 {8 B+ _) R1 q6 u
1 z: ]! _7 k. BQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 5 d; z4 Z9 R* c* y2 M$ q
+ o1 R# L, L6 {* @8 Z A, }; ^
* b6 {5 P( G- L: M9 |
4
e: ?2 w- [0 _/ J, D) B, h! j _/ A2 P/ k% R, b
止回阀# b+ L! z- y: Y7 J1 ]
1 [7 k7 W; m2 i5 N
H44T
: z5 R/ j$ o/ [: H: {! f, }
+ o: O3 ]* j5 x3 Q t# F* i2个; @6 H# p0 c1 j
# ]) v! K$ k# { ~4 l
- O" f: J2 q+ M& v7 @+ @
& V9 F; g _4 ]4 z7 @, @' y
& v( u" S$ R$ ?' q7 k# b51 h+ Z0 k$ F' L& W' d: o8 V7 E
/ {9 E( ]" ~3 n5 ]! H
球阀
+ F E( |( w1 I7 I/ a2 C7 n- S
e$ l3 r6 E7 Q9 B% S/ ~5 V6 eDN150
8 d$ O& ?" b5 w- L' F: s6 \. k+ @' k3 R1 k5 N
7个/ V8 D7 {/ k9 I) x# o
; C1 P) e6 E* `$ N' e. U5 i* s3 B% \
P' U) b3 L" r( m" d# T& w6 \/ k# w4 处理效果
5 S( ?& y; p9 Z- s/ d 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 : N6 n5 }. \- w D1 m
& O2 v" t: o7 j/ Z; p; k/ J. ^! Y. i: k& S i, T
- Q* o4 ^* _5 Y/ t表4 废水水质检测结果 ! p# J/ f' L4 z2 Y. W
) _/ i2 k: F% h8 Z, ^
2 w, Y1 X7 t# g! q
% d& u- K3 r: f+ I% M' c! ]/ n4 b 水质指标
& i+ W: I4 S8 F' w) j7 e3 A8 y! ~ u! u6 i* \
COD cr(mg/L) ; c$ ^; \# C. }# n# ?4 `
; j; S3 H4 f* [8 @2 g6 `5 E
BOD5(mg/L) ' ]% N7 V3 D) d
0 x8 u* U4 u7 I+ C
SS(mg/L) e7 y( I) ]2 F5 ?' s) j9 E
& P3 j! {8 g1 `) c( C5 G" U# A: l' L- y) A/ `
进水. N' R0 z. G P @
6 ~; [' G4 Y# f/ v8 E- G( L
1500
. L) E! F. p2 I$ |: u$ E" z1 W' _2 q- t6 o8 p
500; e9 t2 z' o- e$ _2 j$ ~
; u- @: E `& `& |8 s) O
140" t8 K t1 {) s6 t6 x9 i: ]$ S1 o
9 K0 O; f% t" d y* H+ {7 o! @9 H2 D% w
出水
) X, u" h( ~2 d% B# O7 O( P% a+ N1 r* _) G! @$ `1 @
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5 J% l# ?% e M- {* H6 a# W' ?8 }) `3 U& m
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3 O6 Y( ~1 H: S7 v$ {8
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0 P0 e- L' C3 E! c( [# H* M3 K
( S0 l' k( e7 x* v' ^( C注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 # n- P6 ?0 `0 r) G* X( Q
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
6 ~' i4 ^; t% o+ u2 ~8 E5 讨论
/ @/ P* }( ^+ `! _/ ~5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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