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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
( G* G+ y+ e; z. O0 h6 s, x ( V9 F; L. a. s! D% Y
" u: C1 @4 y* ]5 q9 k
0 N0 b6 J2 U3 R( D
2 {, X3 v$ @. s* [- P4 H # F# U h/ D) a
; H$ Q# K/ K& ?8 X6 _3 i* V9 @) | v
# o9 d9 x6 M& d3 }- Z1 _8 `% @: _
0 Q& }! Y3 p0 ^& x3 f% X
+ B/ ?! H+ s7 V7 _
: j, k, J7 W8 \( w! t
9 Z0 D0 g; L3 {& }9 W I/ g9 D; M" `7 ~' s& }
1 d# [" r/ \0 a4 I. q
0 S/ K7 U) X: O( Y4 i4 `1 ~: l1 _' e2 S
1 概况
! f# f3 B! l4 c, K 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 9 G! p6 p! b( d" Y$ k1 G
) W: J/ r* C: ^3 T
5 N6 ?" ]0 r, L5 I- B# D4 Y
# d5 i5 C2 M* n8 A S3 O表1 废水水质情况
, g4 z+ a- S* F, }' z- n) y
3 g; ~+ J$ x0 D) M% A% a- ?/ b6 v3 l! U) D0 N" C1 e5 w
9 F' G* [/ a* N* R8 g! O" Q
项目
8 Y$ l% g5 X" B2 e" s# c, r4 ?6 V: D
COD cr(mg/L)
/ B! p9 e5 E( z- P5 W( A3 Z1 i5 v' P7 y. C5 S
BOD5(mg/L) 1 o0 x3 t6 m1 X( C6 F
2 |: a9 d! q! ~, t, Q" ^9 rSS(mg/L)
/ I; p ^9 w7 k& i; L
: T1 ^1 Q( z7 {: G+ k' F7 [0 @& T3 a
& q& E3 s0 E1 b6 H3 G洗米废水/ P5 |+ v! W4 @# t6 v
3 w: u& F; h. j4 ] `1100~1500% m7 ~: C4 @5 ~3 y7 x0 u) o& |1 R# M
. I1 ~/ j. d K0 B9 H' o3 h400~600
/ ]+ z* }# z: j, z! O; w! O5 [& U% Y( u0 m* J# Q+ A
150~200
% m5 T [9 y0 d$ Z3 u- R4 l2 工程特点和设计方案 ( c, \# v4 K1 H) F0 \
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
0 @. ]" V1 y8 S2 H4 X0 |7 Z3 工艺设计
2 l$ d) O( t: N" G9 {6 J X& C' P2 I3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 7 X" u9 K: V$ M& K6 ]' g; Y3 f
1 ^9 H0 z+ J& q$ @; k& E* D$ N6 Q3.2 主要构筑物和工艺设备
1 M/ b* }& z v: R/ P! |8 s8 y p$ k 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
{8 I8 m2 e! m* [! \2 P9 @9 \
/ j; [" O! X1 c9 @
' C# H* X" i; W. u/ C/ K
表2 主要构筑物及压球机一览表
% S3 B8 C/ `4 W% [5 L! I0 y
) ^# L, w1 X! V8 }' A& G/ s1 H) P4 B0 F1 u5 }9 g) K
7 N7 W$ R/ F# x1 f' `. e& ^3 q
序号
! E9 G1 V. v l# P* h" I# V* k6 M0 D1 E' S( k; r c
名称
3 }; G& i$ \: u$ d& I
2 c3 p: U3 U7 E! J8 l2 `型号、主要尺寸0 V2 ]1 c8 `# z- O" Z) O
( R! a( M/ T+ L/ \0 M备注
" A1 g/ S" j8 p: z- p9 _" y0 q4 c' W+ n3 p G5 e; B
1 P2 z& q+ \# J5 h
1
1 x# ?- m2 u$ m" ^+ x5 D: w) o' G8 S v N) m5 k# U' \- o
沉淀池
' u$ o" K5 v0 s! | h; c
. _4 a2 d, q3 x: v6 L钢砼4×1.5×2m
' t H }2 r% I4 L/ U }
# P- }0 [9 Y( C9 r, z5 c) O: _HRT=2h/ x: w/ A8 ^5 s
, T& c' c; \" \! E- r! N( ~ m# _9 t$ [: D- u" T- C
24 D" S# l5 W: x4 t
8 @9 M- X. U) }2 Q2 c. \水解酸化池
+ F/ l a4 ?1 R3 o7 l
; d' q! O( F& v. @/ R0 a% }6 H钢砼4×5×2m
7 j( m. F* n3 O L# S, S
) \" ]8 n0 w" rHRT=2d
0 W9 [5 `1 \. N& F7 I$ ]$ s5 H& r
2 r% r" M; j1 x9 R1 Y* a" C! O }- c/ {7 ~8 f
3
. a9 @3 _* V `7 v' `5 l+ v7 _7 k# G4 H
SBR反应池; _. |! i P$ V- c
" C5 B/ o1 x1 s4 d9 x: B钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m- N3 V$ v4 y! Q8 p6 e7 q
3 N. I4 a8 }# F, N4 R8 u& ]0 h6 ~运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
" X$ h k4 ~# _2 f, j. b8 g2 A' [9 \( c2 X9 i
; K% D/ n/ C6 L& ?2 {+ W" E4& F. W% k8 l& X. I3 |
4 e) F5 q# n- r$ w; r8 ?! \: v( @
鼓风机房
1 K* w9 D; K- c) j
0 R& C( I* V" B ~3 D/ J
. O5 `- r% m0 ?( Z: k/ L' h; W6 E# f
利用原车间
1 R8 i1 S: R3 r2 A7 J2 X/ Z* n% Z7 Y: Q$ B
+ M' ^. a7 ~1 z3 K7 E3 W5 a0 H+ m6 j
3 l0 M ^+ z u/ z% j表3 主要工艺设备一览表 0 j) J2 A/ m1 k
) `4 p, \6 E( ^3 p, l
$ |( S! L; O3 d ?% v7 L1 e6 }* }
1 W- |# U$ i& L2 O X( K( t4 U9 l
序号
; I8 l# j- M% o1 a' `2 X5 s7 {0 s: L* W
名称
0 U6 X8 C g; O6 k& K D7 M( A
规格; o( p1 S# P2 d* a
$ c j& ]: @% {2 d数量
/ n v, W) D3 G" `- y0 E e4 ?
" z4 x& b9 I% T" f4 g' X备注
2 M2 }# N+ Y. Y$ w' f, q: H1 _' b. W, c0 G% s. v
$ c: f2 X; v- [0 m1- f! b! Z0 g: J, r* b
1 Q& s! s, L g+ O& J5 E j
污水泵8 i; }+ q U4 v! Y& k! c; r% ~& x
% Q# x2 }+ _ R* r. Y' i6 c50WQ15-15-1.5- G! w1 {( Q1 w# i8 C
& r; s& l' n+ @, O5 A/ G
2台
+ E9 h4 l9 A' ^. W: c
8 ^( N5 j. k' J4 T- r
+ G2 G- l1 {+ z$ C7 a' L( o/ y: W1 o$ r/ K( F: Y# f8 v+ C& v+ N" e
) ?, Q* h( C7 B. t& ~% _29 K6 @2 w! t- Y4 n4 u
q# P3 E0 z0 s$ ~
曝气头
3 I" j1 N1 i4 L# e' z* U: {" v% k5 u [
ZBK-A可变微孔曝气器# g& k; {1 ^3 q' t* p
4 M* J3 n; z$ \1 K; ^; e$ m/ g50个
# l% d2 g6 e4 ]8 I% d
8 I7 A) @' b( W5 i& t' n+ M' M* g# z " Y' u. P) N; Z. ?: W# W3 |
1 M5 C+ Y5 Z) F, Q
, k- `. \7 i/ @4 L* a
33 x- S8 `* m' r; H) y. }
0 k6 C% j8 ?) T m8 a8 z
罗茨风机
! f6 J& B' u2 ?& g; `9 F8 E; D
2 g8 X2 w/ E6 rTSB-501 V4 {5 l4 Q. H5 K1 y+ h
3 B. R/ D8 G% B; T# Z
2台: g3 w: f% a1 C. I5 u c
: S. A; i) N- Y3 L+ V/ ?6 U
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 5 Q/ O1 h$ o6 W. \0 S* Q) s
' F1 a( L1 S b' d5 c; ?- {: i9 v- f$ K
4
$ [: b. w% M, a( m5 X
$ u: x6 ^3 U" y* e- s止回阀
4 G' e% c# R+ g* r: Z+ r' ~
* b' A* }) D/ D' ?! Y& b1 A% }H44T
( e- a7 Q o u. n% T
) W) |! d/ {+ V3 F8 F0 O; S2个
1 O Q" S, ^2 \; t- |) H
$ F4 L3 ~4 Q& A" n, p8 s" @7 @2 A @ , n# x0 F& n# } @2 C! V( a9 e
1 ?" ~9 }. `2 J( r& m+ f
7 i/ b/ E2 A) z* z2 U
5
6 ^7 ^$ [4 W9 v
4 a2 Z8 X1 H3 I3 i球阀 y. ?( a+ B! y
7 r' c, a' s! ^DN1508 ]/ R7 h# o) t& Q
) }9 h5 @" D) h. u6 K# t# ]7个
9 a: l. O( P) a0 k j2 I0 g k# t
* W- N! H+ I' u2 i 7 |! L' Q# Q5 C+ h. Q+ @
4 处理效果 " f5 y; ?0 u# A9 i5 ^8 F
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 z: f4 U4 K3 _7 E$ i& Y
9 {: r$ W) E& m1 G5 G( @% @ a' X. A$ v
6 v6 O" [/ ^1 M2 Z+ G/ l
/ Q+ _: d* ^2 l" L) B2 S
表4 废水水质检测结果
( L4 f8 H& G7 m- b1 B2 k6 X
; M/ [8 Z( d9 A/ [5 Z% G. [0 f* [5 J$ Y- q/ d- n5 G- S# o
: n) g2 n, W6 {
水质指标/ m" k& N" u* V- N8 t' `
. d0 ?# [) J8 F. w+ oCOD cr(mg/L) 1 k+ |0 o7 G5 `7 D) _; n% i6 F
~1 G5 F. B. ?: }3 [0 HBOD5(mg/L)
0 H, `7 `( {: B7 G6 f" Y) v$ ^; N5 W4 p/ y
SS(mg/L)) K! n( n+ ^) ]% s1 l* E8 E+ N; _
- Y; f) K! j: h' j8 U6 w" c _$ M% l( _
进水
# @: U! ~: h" f1 z+ T. N5 j8 P. A) [2 O: J: k6 ]1 ~' e1 I& F: v' \
1500 ?' v0 |1 x8 D! X
8 ~" ^7 b% g$ ~9 b5 O3 d' z
5007 D0 W) }( {% F
K7 A' H. S* v& ^! p0 D
140
& v7 q& U/ l8 k4 p$ S
$ n# u* a6 a: K" _+ X% l ?3 k* R" z+ M8 Z. ^
出水' z( F8 I5 {- ^( G6 B/ @* w' _
/ R ~- v# C, k: Y+ N56/ X' z+ M! t6 _
6 `1 I6 D. H, l p9 D+ U18) g! ~3 g! h9 h/ m) E* W
7 }0 Y5 O) b1 a4 {# A K
8( _4 ^1 {: w0 L
! J2 e( q# o: [6 B! Q- r( c' ^1 U9 c4 A6 z/ u" K
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 7 U0 s6 r. K. X7 y8 t2 m
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 ( X8 t! C0 S4 p
5 讨论 6 K+ b: ?* Q- c
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 7 } Z7 o a% T: [
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