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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
+ \- Y  {2 ]" c1 f        
* D- s; ^$ j% N$ R               
6 G7 p4 I2 {$ j0 w         
3 M1 h. ^% f1 {            
6 H3 ?; C. S0 o1 U7 _0 C, f3 z3 n              3 T# q+ x+ J& K, k! M1 d/ F, x# y* G
              % z. a. ]; E0 Z- h* y
                     
; h0 W% @# E4 ~4 D+ D$ ?7 Y          ' \3 D/ {2 [- g5 s. m% ~
          # i8 {+ N6 G) l; L
              
' M  [1 w: g( L6 N                            s8 ?) k0 E1 n* L
               
; Q" w$ ]4 ~. o( d4 t  Q  D  K' w! }3 R6 _7 F/ r

. C3 K. n  G* b6 Q' B9 z- C& \4 i' \# T* H8 k! ?( f1 r2 t
1  概况
' s$ w2 ~2 C- D( O  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
" D9 Q% F* x; ?! h' Z+ k9 y9 _
& W; E# n  G! u1 q# I$ C2 s6 q  S. T4 @, @, S  b
* L; Y. i9 k' {: w+ G
表1 废水水质情况 9 Y* l9 E1 @: ?0 b2 R

& F0 ~9 Y! E, r% |$ A0 S
0 L. W5 V$ T8 F8 \
! ?+ K- `0 m+ Y' y: c项目  ~) }( h% O6 M* \2 z  j' e. ~

( A) z6 f& o) _5 ]4 ?COD cr(mg/L)
6 v1 [' W6 i0 A7 f% ~
: ?3 g3 W7 h6 \. R6 \BOD5(mg/L) $ i8 s6 a8 c% }9 a# o

+ S# Z1 J5 N- {4 zSS(mg/L)1 j1 B6 M1 `% W0 z3 H

% v' |5 u# Z; {  K0 x
  w1 `: d, D- m洗米废水4 `3 A3 C. R5 [. y5 }5 O( P

( Z* W, B0 ^. @2 t" W3 V' `# [1100~1500
! z2 d( Q8 k5 @0 L% v( A: Q& D1 i
400~600
/ A& l/ Q+ `$ \7 ?: y: C) ?3 \6 Y' p9 U! b' c
150~2000 |$ X3 Z! Q6 r  x' @
2  工程特点和设计方案
4 S, e; Y2 ]4 D% `4 O7 w$ B$ t2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: ' S7 h+ ]7 J  p! }" B2 ?0 C
3  工艺设计
7 W' [: c3 N* C& U6 \4 y3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 1 W: K3 l5 S* N/ T0 ~
$ H2 t2 N: T8 C+ I; {( j
3.2  主要构筑物和工艺设备 - F# E2 {4 v9 q3 q/ e
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 * D5 j5 ]! d! g1 S4 i7 N

* z% J4 b& ^+ F7 v  B6 A/ @- l" C5 k. a/ t( @) P

2 q, S. N: ^! x) ~" h/ T表2  主要构筑物及压球机一览表
* ~9 K% F/ |( v# ?1 |. O7 g+ \) ^" z6 D
( q( K4 i3 |" h+ ?

- ?9 s. |/ W6 x( a1 g& R序号6 w- Z7 a; t2 a2 v$ }

6 }! n6 z8 I( z+ Z5 r) g& S名称
# |3 k8 z/ u+ ~, b$ N2 R
. m# e" L& n, N/ q2 K, R2 D# g- p0 x型号、主要尺寸/ }* Y, e- C2 w. Y
# l( g( d. o, M* Q* h7 g* R* w
备注
: H5 B3 V* C# b  u* \! n2 Y* f4 B4 ^$ d% A: _

  k1 ]/ l6 o2 D0 M1- k1 v, |/ F% V. g- Z9 I% X/ e; u! {

- B  @- t. y: j. L4 X3 F沉淀池6 Q6 X- s" n' j

7 [' a5 Q8 L3 {; A" d1 L8 Q7 S钢砼4×1.5×2m
  B+ ~) _" u& C8 O+ T9 x8 u$ H+ b% B. I/ c# i# V4 J2 u" N
HRT=2h
2 M0 m3 ?, P! y; @7 ?/ x* q9 z7 S) x9 z+ o$ \2 y

2 u; r8 j# m+ ^, Z2$ P' F  ^5 ^7 C9 o9 A
# ^* m1 ?/ R4 V, f% M) K2 V
水解酸化池
, ?+ W& B9 k  b2 m0 v2 _8 h; Z1 u0 X2 M* d4 o$ u- }
钢砼4×5×2m; Z+ Y. d& t  A0 P" A- p) b. X
* {4 c4 d' V; m) A
HRT=2d7 W/ m- C; o$ x. _

: h% V- k$ x  |! a9 e) _$ I# m" j( Y+ D4 n" R; c
3& M2 j7 G! V& M" `2 y% z9 h/ J
4 A3 S) L2 [$ O. k4 B
SBR反应池2 n! K) R' m) G# _8 k
4 \- L: F1 e% O0 o' f: L: K& N
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m' ^4 O! o  `( H) G0 }' R
3 N$ u; e8 f8 k
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
% K! C4 I/ R. U0 ?- U8 t' U) E' w: ]8 I) c" P3 z* o4 k
  i: `5 k9 M) ?
4
( C5 }! o+ J' k' _
7 T# c' F' I, s& ?' f  r% r& t& u. F鼓风机房- P4 A+ A9 P3 x* H( f5 ~3 v$ b5 [  [
0 k6 C. G+ i5 d2 C
* Z  @" h* F6 K0 ]% D! |, |

+ }6 G7 d* v6 l; }# ^1 s( a利用原车间
# E& v1 |1 K( \' d3 }* G( B# ?
: m8 B# b  H& R' K! g. u6 b' J, @7 ?( E- k2 X1 y
! r/ ?: n4 m  W, W
表3  主要工艺设备一览表
$ T- k7 ?% n: y7 _8 q
3 e: R  u% ?7 p  O
- U9 m' ?  {/ Q& J; t0 K' U/ J. X" r( U5 P. H2 o# J- h1 P
序号1 ?" E, ~. D' M1 c# s

9 X3 c, V) @5 Y: ]) X3 Z7 E' y* P名称( S6 x& D4 o# ?( p8 X0 m( R, N% T
  V3 p- K' h3 V% l; Z9 x6 Q* W
规格
, y2 {$ m2 R, @) c1 K0 F4 p
0 C. c. }$ Q% }0 R" N  `; W% ]数量8 F) T2 G% L& i$ E8 \
  k3 C7 ^. U, Y$ }: f) p
备注
% P) i0 b- w3 R1 A! M8 s9 u; N( `' F. l1 L3 P
2 t4 |/ P# w: m" \7 v3 Z
1
5 v9 t3 u: i  p7 ?) o" x1 j9 ^! z, V- v
污水泵+ }+ z( }5 m! H2 c+ m0 M- U) R

' r1 D, i* H: q# ^. L50WQ15-15-1.57 c* |1 B- I; x
+ Q' c: Y. I8 s5 c
2台
- V( ?2 K" I! t) J7 \: x; N
# e0 {  y, t) [8 w& } / T; A; Y7 c( D6 @3 N* I
  n8 M* B5 J! O  D# D& U- [! K

9 {# P! V$ e: H2
9 J3 Z+ a7 X- j7 Y; w/ o# f* e  ]) _
曝气头0 l8 N- k1 ?3 S9 P( M
7 ~. B3 X# o7 S3 J
ZBK-A可变微孔曝气器
9 q' A) r+ l+ t$ Y2 N4 a0 e
5 r0 {+ E' \- x# G& o, w& c' p50个
4 v) c9 J) [& e0 [% @* i
) V' W& ~9 {4 i4 j$ }& }  a6 T
1 c6 u9 ~0 w- D: S7 U
1 S. v, @( n2 _
5 N* m, _2 H4 _. ^4 B3
7 Z) ^* Y& G0 `/ ?
: J' }( _8 L8 D7 z0 Y0 Y: W( S2 c罗茨风机
7 J5 m" [" @, r- S
! f; u  o& ]* x: R+ ?1 zTSB-50
6 h6 o% m# i) W9 ^  ]* D1 O8 \/ h9 c0 b! R
2台2 w. e: u9 w( Z+ h) Q+ c& U
- X# ?: U- _, j- D- x
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
, n+ t7 |! u" d0 y. z
' |+ Q2 E/ J! n9 j1 C/ J
3 L4 l# k  @, K' v5 v) j4  X7 J9 U8 {1 `5 I  {9 Q% r

  X! i' \  \6 ^止回阀
+ C! T3 |7 z( T9 U' K1 \* s3 c7 C; K8 r, U' i
H44T" Q* G- o" E4 ~
) k! q( `- b! _0 G5 e% h- v
2个( N5 }4 J6 E2 O, r( E& o) W

5 k% b' w# c7 Y+ p
  e  G  |3 X8 C2 K
) R1 @* K' q  T3 N/ D5 s" \' o: t% w1 P8 F8 A
5
% e7 C- |: F) O/ |" Z, [1 N" Z8 G4 N' n
球阀
  X: [" T' l  \  s$ d6 }. ^+ d7 u3 E  l
DN150
& W$ [9 R8 l, C9 m- |8 @( U7 C( J$ U1 x6 J. z
7个: Y' |4 o! ^  D% Q
' j* y* @  E/ m; e
0 M& \  C: z1 }* f* `7 B* s
4  处理效果
1 I6 c& M% p0 f, H  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
, a4 z4 R! ~) `% A& r; b) l- Y( d8 r5 a4 c

/ K2 ?- l% z  ^
- o: a+ B' B& e4 }表4 废水水质检测结果 ' X; V5 F0 e# J% g8 G

& z' \" O/ M1 k) c9 y& R
. R( P4 P  Z+ y: B" K! P2 M% l) K( c! ~$ Y
水质指标& V0 n3 S8 n$ h) o6 u

/ p2 ]5 H8 Z/ D& g4 @5 i" R1 S8 H$ sCOD cr(mg/L) % N( H- [& F, j  p9 z
: O% Q8 q: g' j
BOD5(mg/L) 5 b: A" e5 ^, h* ~3 P! V% q

% R! G, v; ^4 y4 jSS(mg/L)
. w5 V% n) T* p& G
0 W8 h) I! ^  y1 r7 @+ R, @6 `$ e3 @* o" Z* x# w# o. O
进水, b; Z4 I* X" C  M  A% o, U9 k8 [: F8 h

6 U7 T/ P% A6 m1500: V  k4 P5 J7 p1 a$ ?. [: e

; V1 J( |: I5 L9 A& J# C* o2 d0 s500! N9 _, @7 x- O4 p

, ]9 V% N: `$ Y9 T7 D5 K3 a140
# o4 v$ i" ~6 c6 v5 c  [$ X8 Q7 u7 s& C2 J! Q5 `- G9 I+ q" f

. q, {( [" ^( H  C$ k6 W  h出水
5 w0 r9 ^2 d) s; v7 Y5 B% ?4 P% i$ }" K' l
56# A3 ]1 d( q8 q2 L
- K; b  F# D# l
185 U& h7 s' Z& P' H- f4 {
$ g; W. B) T! ^  F+ g9 Y
8& p5 T& E) ], g; |9 h7 t
( e/ G6 _3 w& i; S; Z
' V, Z" Z+ o( l. N% |: I
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
' g  x. x: Y% H) h( F4 x  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
0 q" ^, v3 V- [( @# a% P5  讨论
" z' L5 n0 y) w$ ]5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  8 y7 |& t& r: U1 a  f
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