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中图分类号:TU992.4 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2000)06-0047-02 ' D( G* I& L+ \: J2 Q6 ]# Z9 H
: @( {- ]# @% E1 k9 s0 } 前言
( ]3 E, P7 ^ h# o 气浮装置是污水处理中常见的设施,常用气浮方法有诱导气浮和压力气浮两类。诱导气浮是利用吸气装置直接向污水供风,如涡凹气浮装置。压力气浮则是利用空压机通过溶气罐向水中充气,其工艺过程如图1所示。本文述及的螺杆空压机应用的气浮系统为压力气浮。 8 s6 ^4 ?9 }5 m* D4 I
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中图分类号:TU992.4 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2000)06-0047-02 / f& d3 f7 @+ \8 ]6 H
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前言 + S( d) c t! V% U$ x: D1 ?
气浮装置是污水处理中常见的设施,常用气浮方法有诱导气浮和压力气浮两类。诱导气浮是利用吸气装置直接向污水供风,如涡凹气浮装置。压力气浮则是利用空压机通过溶气罐向水中充气,其工艺过程如图1所示。本文述及的螺杆空压机应用的气浮系统为压力气浮。 : Z/ d1 ? ]0 b4 q. k& t \3 Q2 Y
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1 空压机与气浮效果的关系
; _% B" J! x: ?3 N. P* b 空压机运行正常与否对气浮效果影响表现在:
3 J0 i, T" J( X3 N* z 1.1 空气质量 ; m7 ~4 z/ \! p& _, ]/ H6 r2 L
压缩空气若带有油污(机油等),则气水混合后,空气中油污溶入水中,使出水质量变差。 + m; Q+ s" x H2 R, U4 r
1.2 风量
6 B- |6 l; ~: F; T 部分回流溶气工艺要求溶入的空气量为回水量6%~10%。如风量过小,则絮体附着空气量少,絮体上浮速度慢,渣水分离效果差。
, V$ ~+ N! y7 }9 x5 i$ V4 ^ 1.3 风压 回流溶气压力浮选风压在0.025~0.035
. n" G6 U, E2 C2 L R& h0 m6 D* d MPa,水压在0.020~0.030 MPa,风、水压差在0.005
8 V$ @: l) t) q" G. w MPa上下时效果较佳。否则不是压力水串入风线,就是释放器冒大气泡,气浮失败。 ! O w( k4 ~; r1 I' A t# r
往复式空压机耗油过多,每小时均需加油,使气浮中气路带油过多,并且气量气压脉动。而螺杆空压机由于正常运行时不消耗润滑油,气路中不带油,且气量气压恒定,噪音小,因而更适用于作为压力溶气浮选的风源。但如果维修不当,造成机器故障,仍然会影响气浮。
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! q0 n& v( P1 i 2 螺杆压缩机简介
1 H2 R( A+ A P5 ? 2.1 原理
0 X1 |, `$ N: f 压缩机壳体内有一对经过精密加工的相互啮合的阴阳转子。其中阳转子有4个齿,阴转子有6个齿。电机通过弹性联轴器驱动阳转子带动阴转子。喷入的油与空气混合,在转子齿槽间被有效压缩。空气经卸荷阀、压缩机、最小压力阀给系统供气。2.2 结构
! i$ ]& l, v. u$ @2 J 压缩机其主要结构有六个系统组成。即气路系统、油路系统、冷却水系统、排放系统、调节系统和电气系统组成。主要部件有压缩机、空气滤清器、油滤清器、油气分离器、电磁伐等。
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' z2 M& m" _! J! i) v1 ` 3 常见故障的判断和处理方法 7 |$ ^# @+ C/ Y4 I7 ]
3.1 常见故障 1 u3 a! z4 u# P
在1989~1998年间该气浮装置的螺杆空压机发生的故障统计见表1,由此而对气浮产生的影响如表2。
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! d& C4 Z* R& L$ G 表1 螺杆压缩机故障统计
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2 I7 ?! t4 w" k4 t! U 电磁阀$ I% s' N1 Y" s, p) z
油气分离滤芯
% H( T4 @) o% R) |, z+ K 节流孔
1 a0 w1 I1 {6 i 油过滤器
* j# ?) i4 W6 U 最小压力阀
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1989年4 D: q0 F2 Y! |; `. g6 U) u9 h
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1990年
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! b- ?+ x) U( C: J M8 F) ~0 X 1991年
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1992年: e' L2 L. c" H8 a
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1994年
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1 |- \. U7 A3 `4 G2 v a, J' h 1996年
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- t9 [* l) ^ D: F' k: d! C 1998年
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表2 故障对气浮的影响
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8 o: M3 ~1 ]6 h1 N
故障名称
/ W% l# j/ v' U" e/ }5 { 对气乳的影响8 z& {. U$ \1 h# d9 A
) m5 {' Y0 @* O# \, _ 电磁阀失效
, n I3 T1 @$ h; ?1 b 供气不足,溶气效果差
, L1 l% ?" ]" c2 o" q$ c
6 M, p/ ?' ~( n0 y* j 最小压力阀故障
6 N' D: ^6 B& ^) p& g4 e1 q4 M 供气压力不足,溶气效果不好8 ?) Q& j! \ S0 V( E
: _ ^$ d2 C- U: ?+ \ 油气分离滤芯失效或节流孔堵塞或润滑油变质
1 D1 d: u9 x; S% c ^ 气中带油较多
; P0 x( d O* u: F0 p6 S 3.2 故障的判断和处理 3.2.1 电磁阀失效
; | L) x/ ]8 k- i T& T$ b 空压机在运行中,如常开、常闭电磁阀因使用老化,阀芯失效或电磁线圈失效,则电磁阀将无法打开或无法关闭,导致卸荷阀无法打开,系统无气源。 ) l- \9 J- b4 b/ f. D v8 h
导致电磁阀失效的原因是阀芯积垢或电磁线圈故障。如积垢则需进行清洗,如线圈烧损,要及时更换电磁阀,以确保能建立初始压力,打开卸荷阀,确保供气。
2 y! `2 N$ {6 l5 V1 ? 3.2.2 最小压力阀故障 % x; x! ?$ a( J* O e
运行中,可能出现的溶气效果不佳,有时故障出现在最小压力阀上,当最小压力阀控制的压力P≥0.4 5 E3 [- v9 d+ x6 j- E, |) k
MPa时,则压力阀打开。当最小压力阀由于阀芯密封不严或弹簧失效,供气压力将达不到额定值,加压溶气效果不佳,影响气浮。
. r7 s4 Q$ F6 \6 A7 x/ Z- @ 解决最小压力阀的故障办法是,当阀芯或阀座密封不严密时,则需检修或更换阀芯或阀座。当弹簧失效时,调试或更换弹簧,确保供气压力恒定,从而提高气浮效果。
7 b1 b. A9 ]+ x0 q" R& E 3.2.3 油气分离滤芯失效 当油气分离滤芯两边压降过大(≥0.1
" X/ G! `+ ~$ u K6 v- K9 I! k- w% I MPa)或过小(≤0.02
; s: R: s) u0 C' u8 z9 j+ @ MPa)时,滤芯起不到过滤分离作用,则润滑油在滤芯处分离不好。油气混合通过最小压力阀,进入后续系统,润滑油跑损过快,大量润滑油带到气路中,溶气水中油量增多,导致气浮出水油含量增加。这时,更换油气分离滤芯就能解决这一问题。
* P; P! c* q, y9 b& ~ 3.2.4 喷油节流孔堵塞
2 @& r- y/ d7 t. V% X 喷油节流孔堵塞是溶气水中油多的原因之一。由于空压机长期连续运行,油中及空气中的杂质长期积累,使喷油管路中杂质或纤维状物质增多,使喷油回路节流孔(Φ6)容易产生堵塞。使喷油回路不畅。储气罐油位逐步增高,油被动地带出最小压力阀,气中油多。这时,应清洗节流孔及喷油管道。
h* k/ ?( h! D+ c4 ] 3.2.5 回流管道节流孔堵塞 , \% ^7 n$ \* D0 n
回流管道节流孔堵塞,是空压机润滑油跑损过快的主要途径之一。由于油气混合物经储气罐旋风分离之后,大部分润滑油因旋风分离及重力因素,已沉降进入储气罐罐底,部分经油气分离器滤芯过滤的油,已下流到滤芯底部聚集。若回流管道畅通,油全部回流到压缩机底部油槽进行再润滑。但回流管中节流孔堵塞,则沉降到滤芯底部的润滑油则无法回到空压机油槽,这样随着滤芯底部油的不断积累,油层加高,被不断排出的空气带出。清洗或更换节流孔是解决这一问题的必要方法。
& X1 [) I4 N9 t- Q 3.2.6 油质的变化导致气中油增多 * u' d3 F/ W- t8 A( O
本系统的螺杆压缩机使用的润滑油为轻负荷回转式32#空压机油。要求润滑油内应含有防锈、抗氧化、抗泡沫、抗腐蚀成份。如润滑油油质不符合上述要求,则润滑油易氧化,多泡沫,运行中油质氧化或泡沫过多,产生泡沫的润滑油容易经最小压力阀,随空气排出,则润滑油跑损过快。这时,应更换符合要求的润滑油。
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4 结语
( f3 C) D- I8 Z 由于螺杆式压缩机较其它类型的压缩机有较多的优点。该机安全性好,可靠性强,且运行中风量、压力恒定,适用于各种条件下的作业。从以上的常见故障对气浮的影响分析可见,解决的方法也很多,且维修工作量小,运行成本低,劳动强度小,易于掌握。
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