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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
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* w# z1 V1 g% s" `* A: o
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Z+ m% X( q- @8 j3 L1 \" G
, L+ u& P# u; {: K) M1 概况 $ `. @" D: f* L e Z
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
3 {, s' Y5 B: F/ J0 |9 |! t3 t2 ]
7 O7 v1 ?* c5 p3 @% y5 C# i
4 t. w$ W! F2 b* a% C) v2 U表1 废水水质情况
6 ^; v6 E5 i5 T- X( C+ v: [3 W% B) o& J. A C
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项目, v8 C; I0 `# r4 m
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9 N! S( _% s) c洗米废水- a# J' W; e$ V- L/ }
# {5 _" d4 M R4 b% C R3 G7 H
1100~15000 A8 l F7 r6 d0 u3 R
: w3 J' `$ E: t! L. B6 A3 V
400~600
7 T* Q+ `* _0 \' b
( s) ~* R* |3 Q! W- u/ r150~2004 u: Z' ?0 G& k i: h# K# s; ]
2 工程特点和设计方案
+ [) g) K" S+ d% I' q: ^2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
4 d1 M9 e# e! M) ?8 l) i6 a3 工艺设计 " B9 W/ A) D) O
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 8 w0 T; w9 K: _
% |$ b% }" d8 |% n3.2 主要构筑物和工艺设备
5 _6 J9 K( I3 h3 p" n 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
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1 H" n, w2 X1 U3 ~8 m7 n2 x E
+ E/ W- d7 W4 I \ W9 N; W% |
, x9 G( M/ b! ^$ }6 S: B表2 主要构筑物及压球机一览表
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8 Y5 m: P% X! @6 W P% j& R
/ d Q# f2 J8 ~. ^6 s2 [1 L序号
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/ K3 O% Q. f& V) ~* {名称. c! |( x2 h5 Z$ Z$ [" F3 f
2 O( F# m! U) p i+ c+ K型号、主要尺寸
& Z- a! g3 l5 k' T7 m: ^2 H) s* b4 F3 E- O
备注
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3 |9 d) k: K/ N! J. ?3 x5 N
1 l4 c2 _* `! @4 S) n8 g1
( L/ l9 f; k' ]- r2 B" d
' U* L" Z( n4 @沉淀池
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钢砼4×1.5×2m: I# ?! Y! U Z/ k
4 P9 l7 |6 H; s+ OHRT=2h! \$ A& j2 }. _& f7 E
* G1 b+ G4 B( m, f
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) o. J5 d9 ~1 G9 S6 A1 h: \9 p1 O- Y
, @- [' [7 y3 D% @水解酸化池
! d n" j" C8 b& G# _+ x" A& S/ u; C( A/ O5 w$ X
钢砼4×5×2m
( ^ { Z, Q* n/ |* s7 A3 T8 l: L: g) A) h0 h/ k# Q/ x
HRT=2d5 d! `( }1 F& z6 c
* y6 H; H6 a. W5 ~4 y, v1 Q9 B* W! B U; n; H6 V) o1 @
3
$ W7 \: [' e `* O: }# \7 j4 B
; v% {! ?8 w @0 k0 G+ `# ZSBR反应池
. s$ a% k6 N+ z) T, o9 ]9 o, I; d% b5 B3 h+ j, {
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m6 N, ^$ r, S0 t7 h& [& G5 v
- ]! e. a( V0 Q. H6 i
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h$ B! c" x- v- o- R+ i" W
9 h7 `) y2 I' ^3 D, v
* y& h& i# u# J+ c+ ~; k, w+ p46 [( j6 t9 @8 d6 j1 W) f8 m# W
/ e# B7 u, o1 U- g) R5 n鼓风机房3 k. B- L- Y8 U) _" ~/ }; w
: j. e3 I' r8 o) l4 Z5 l
+ O, ?. G. j& a) Q4 @, D
" C; E V( i( ]- ~/ W6 |; R
利用原车间, w% }+ v ~0 @# X1 J/ o+ x
6 V+ c, \) k4 O8 z+ k1 o) e0 [; }$ i( r
3 m9 i( J8 R" l H: Z表3 主要工艺设备一览表 $ {7 X6 `3 c* \6 l- F' @
1 B3 V% C# _' w' J- Q. G$ A1 Y7 t$ H8 U2 o( ~
2 b! k/ J, u" w; N" {1 s/ m
序号
' \" W, c# F# e3 |3 I% i) f4 c+ `. @5 R4 k
名称
6 D+ t; X! K' D. I+ d
$ x- c- @" {, D. t# ~2 y3 A5 R规格
0 D0 P* G0 Y6 Q9 S0 T1 n. l# O2 q
4 t& C0 w3 R. T3 O/ T G/ z数量
9 A; K* G$ C% s/ M1 I- J8 B0 n; ?4 @/ A0 u2 O
备注. ?8 }% ^% O( s, w) c
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* S" }' [5 `# U8 J
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8 D+ u( `4 `/ M, c污水泵
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2台
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, Z( F* i' H: W' K
28 k, ?1 r( r, ^, Z7 ?# E2 r
8 m1 d2 b1 @* q w$ ]% q- Z( R; J( s
曝气头' `" e) Z" E/ X
Q2 y% X6 |/ dZBK-A可变微孔曝气器6 l7 Y7 l8 @& j6 x! _$ K9 q2 ^$ @
) p) V8 J G; d2 [- U W50个! u' `2 z9 a: a1 G- l9 p, s" G- W
* s! ?, M! j8 j; V/ E/ @
! \8 F8 z0 R; o3 `7 [9 t, W
6 ]% L4 e% n4 g! Y( `/ b' J8 a5 D9 x
35 l ^* v6 L4 h( S
% b3 }+ n( {$ p6 i9 I; H罗茨风机$ Q+ c$ ~3 x+ ? ~6 B
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TSB-50+ x+ ` Z# W- |0 A% n
$ h2 [3 `8 O) _" _9 O! A0 k2台/ {7 @0 ]' G n7 L7 [$ q
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4# |* N" a2 T# b3 i; d2 n8 o; Q
6 |+ z1 ]! s! X止回阀2 S6 M; q! |9 H0 i& S8 x
. s& v: V4 `- T( XH44T
3 ]) \5 h- U" ^' @; X* P* }$ M+ I
' N9 I5 e9 z9 T x& O. f$ B2个
& s) J7 L) ?& \* v- |6 b
8 D: ^! N$ i2 M 5 ?2 {* }1 W9 t8 O/ p
0 G# e4 \/ _8 D& K, F
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8 U" L; ~8 v2 h* H8 i; \9 G" q- ^球阀( T( c8 `* f- V; l- [5 O) E
& Q8 d+ w; o9 j6 y- K. N9 F7 W6 zDN150" u3 \/ \& u9 P- G+ d0 l
3 D9 S7 F4 y' ~; h) q) i9 ?6 D1 p. a) E$ H
7个
! U! q m1 |# J9 _8 J# b# K$ ]8 T( z
e' i1 F7 X# j# R# p
! k1 E# W8 F# p) Y8 g. n4 处理效果 / H: M7 i; k T; Y, Y( [9 j
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
' [+ W3 W" V: i8 I* g0 V; t6 |& Z5 h& v* z! }
% v2 x0 o N: i- j7 _% y9 H4 p& Y9 w, c! N
表4 废水水质检测结果
* N/ v5 A1 B5 o9 T# ]1 u5 T$ \2 ^5 x
4 y# t8 X9 J0 [% y
- s& A" e$ S! i: R$ x, g8 u 水质指标0 u# w/ f0 r' F6 H0 D* q3 C# B- j
2 e2 i, Y9 @4 X' J, N/ g& t8 o3 M
COD cr(mg/L) 5 X- J3 n/ p |4 a
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BOD5(mg/L) 6 F: f s+ N9 ?; P+ |! S4 c
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SS(mg/L)! n- I; k8 t9 |; }& v) h9 Y" y8 w
k4 l7 I% l* K: i! ^1 ]! t' L8 S
2 r1 ~; C8 B4 j进水
3 Z2 Y" i* M# P. p' T8 m/ C* f
7 G8 G$ B" I6 h% l" S1500
3 @7 W, f/ Q4 I3 M4 N1 B* V6 o& L/ D8 v! S* O. f0 U. K
500
$ [& R/ F0 F; D/ g' q2 P# Q% _) X8 ^) |: w J E
140% Y7 d* O; ~1 |! c( q+ y
* I+ x6 \6 _7 ]2 y2 F3 j
* B7 {4 M S6 N0 ^出水7 s. C/ O+ M+ H! I0 \
3 z% b3 L; [/ |4 t: M8 A
56( i2 R; l) Z8 R: E% J* @) {, M
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注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 0 }" D; _5 ~) F
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
- o: C! J, {( t& l5 讨论
2 ~; x! Z' V* w) P2 h% ]9 x- c5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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